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全自动液体包装机横竖封自动稳压试验研究

来源:网络转载更新时间:2020-07-16 13:47:27点击次数:3463次

1问题的提出

天津某机电公司生产 的全自动液体包装机自动化程度 较高,但是,其横竖封调压为变压器多抽头粗 调和电位器手动微调,一旦遇到电网电压波 动,如不及时调整,就会出现封合不牢,或者 不热合,或者引起胶带、四氣漆布在长时间髙 压下被烧烂等现象,造成包装材料和产品的 浪费,针对这种情况,有的厂家在横竖封上分 别使用单相交流稳压电源,也能达到理想的 效果。可是其调压为有触点调压,碳刷易磨 损,安装也很不方便,价格也较昂贵.鉴于这 些原因,我们利用机器上现有的可控硅控制 盒加以改制,同样可以达到自动稳压的目的。

2稳压电路的工作原理分析

 

S1交流穂压电路图

 

包装机横封交流甫压波形图

 

2横封交流甫压波形图

图1是以検封为例的交流稳压电路图。 图中所增电阻、电容为了与原电路图中的电 阻、电容相区别,分别用RhCh表示。隱压管 Dg'dzH稳定电压均为40左右.且背拳背相 联接«假如机器进入工作状态,即HDK ,风、 HS均闭合,在交流电的正半周或负半周期 间均在Ao点建立起稳定的电位,并以此恒 定电位通过W/R%、RzC%充电,若以正半 周为例,其Ch*两端的电压波形如图2Vch,所 示。R%两端的电压取自RhiR%相连接的成 点,并由R%RhsR%形成分压取得,如果 某一瞬间电压变低,图1中的C„点的电位假 如为图2中的C点,这时充电曲线V形中的 A点与其对应的C点之间的电位差大于双 向触发二极管TS的转折电压V%.TS导通. 电容器C%放电,在A点对双向可控硅K& 形成一次触发过程。K&导通后,将触发电路 短接。交流电压过零,反相时便可控硅关断, 触发电路中的C%又开始充电,实现负半周 期导通。若另一时刻电网电压变高,使Rh■两 端的电压升高时.C。点的电压变为图2中D 点,这时电容C®,两端的电压需达到B点才 能使Vbd之间电压大于VHo,TS导通,又使 KS2导通,实现变压器Be正半周导通和负半 周导通。由上面分析可以得出,电网电压升高 时,双向可控硅导通角。减小,由Vq=/T/ 叔(1 —co*)知,平均电压V。降低。电压降 低时.导通角。增大,V。升高,从而使负载 (横封变压器BD两端获得稳定的有效值电 压。

调整图2中可变电阻Rh,可以提高和 降低Rh,两端电压。当电网电压一定时,Rh, 两端电压升高.可控徒导通角减小。Rh,两端 电压降低,可控硅导通角增大。可以实现稳压 '范围和精度的调整

3稳压性能试验

3. 1试验方法

1)  将改制的可控硅的控制盒,仍安装在 原横封控制盒安装位置上,新增Rh.的引出 线通过联接器接在横封电源相线上。将调压 变压器的初级接电源侧X”、N跆上,次极接横 封变压器控制盒侧上。万用表并联接 于X“、N”数字万用表并联接于X”、 Xi。上。如图3所示。

2) 机器所用的胶带层数为一层.塡料包 装膜厚度为0.075mm.压板闭合压力合适° 开机检査冷却水是否正常。若正常,调整调压 变压器使万用表指示值为220V.检査横封工 作是否正常,若不正常,调整电位器W,使横 封热合电压处于最适值,即比较容易热合和 分切.不致于因电源电压过低或过高出现不 分切或封合不牢现象。

若电压过低不易分切或分切电压过高, 调节W无效,可调节Rg的大小或调整横封 度压器抽头.最终得到横封正常工作的合适 电压。

3) 调整调压变压器使万用表V、指示 值分别为I70V.180V……240V,并在不同电 压下维持1分钟,即机器包装40袋产品,观 察记录数字万用表V2的读数,检査横、竖封 封合质量.

4) 改制前的电压测试电路完全同于图 3,其方法也基本相同。所不同的是为了防止 电压升高时烧坏胶带、四氟漆布,将横封电热 丝断电,调整调压变压使电压V,为220V,然 后调定电位器W.使机器橫封电压表指示在 接近正常工作示值,电位器W阻值固定不 变.进行比较测试"

 

 

 

 

包装机稳压实验电路简图

 

 

3稳压实验电路简图

3.2试验结果及分析

  1. 根据以上设计进行试验其结果

试验测试结果衰

 

170

1B0

190

200

210

220

230

240

改制后V/V)

3- 4

3-4

3.5

3. 5

3-6

3.6

3.7

3. 6

改制前VJV)

X

X

1. 4

2. 2

2.9

3-1

4.8

5.4

注:“X”表示电压过低横竖封不能正常工作.无意又,未测.

 

 

 

  1. 由上表记录结果可以看出,改制后的 可控硅盒,电源电压V每变化10V,输出电 压V2平均变化仅为0. 05V,电压在170 ~ 240V范围内与22OV时输出电压V2相比最 大变化为5.6%,产品合格率达100%.改制 前的可控硅盒,电源电压V每变化1QV,输 出电压Vs平均变化0. 8V190—240V范 围内与22OV时电压V?相比最大变化为 55%和74% ,电源电压在22。〜230V之间能 正常工作;在220V以下,不调整电位器W, 横封不能分切,从改制前后的可控硅控制盒 的试验结果对比可以看出,改制后的可控硅 盒对电压变化具有显著抑制作用-而改制前 的可控硅盒对电压变化具有促使V3变化的 作用。其原因是:当电压升高时,由矶= X/T/tt - VCl-cosQ)知,一方面可控硅导通角增大,导致V,增大;另一方面电压有效值 增大 > 也导致V2增大,这也正是其軼点.

 

 

 

4结论与建议

本试验设计的自动稳压电路应用于 NBJ85—I全自动液体包装机,根据试验和实 际使用情况得出如下结论。

  1. 可以避免电网压突然降低时,操作人 员又没有注意到的情况下出现竖封不封或封 合不牢,横封分切不断或封合不好的现象I也 可以避免电压突然升高时,竖封突起造成横 封分切不断,封合不牢的现象.
  2. 横竖封在稳定的电压下工作,即容易 保证封合质量的一致性,提高产品合格率I又 可以延长电热丝、胶带、四氣漆布的更换周 期。
  3. 可以减轻操作人员的劳动强度,机器 台数多时,可以减少操作人员。
  4. 改制简单,基本不增加投资。
  5. 本试验对于提高我国液体包装机的 性能具有重要意义,对生产厂家进行机器的 性能改进具有重要的参考价值,同时也适合
    于所有电热合塑料封口机。

由于此种控制方式在交流电变化的 每个周期都占有可控硅较大的导通区,使输 岀电压V2偏低,建议生产厂家釆用横竖封行 程开关常通,即不影响封合质量,又节省胶 带、四氟漆布和电阻丝。或者改变横竖封变压 器匝数,即可节省变压器绕线,又可以减小变 压器体积,也能达到与原机封合相同的效果。

 

 

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