来源:网络转载更新时间:2020-07-10 11:37:21点击次数:1733次
此机釆用粗细进料,A、B称联锁动作, 每小时能装N00袋,于当年安装并投入运 行.经实际使用检验,该装置具有减轻劳动强度及称量较准等特点,但是在结构上还存在一些问题,致使试用后不能投入正常生产使用。我们在几年的使用中,对所存在的问题逐个进行分析、研究,并进行技术改进,收到了一定的效果。
1存在的主要问题
链板机框架结构较松软,当3〜4袋毎袋 重40kg化肥在链板上运转时,出现框架摇晃和走不动现象,这主要是因为框架的结构强度不够,配合连接件不合理所致.
12操作开关枝覧配置不合理
操作开关在链板机旁的小配电盘上,装 一袋化肥就要开停一次'使操作人员觉得麻烦,并且不安全。
13粗细进料孤板连杆及气缸拐臂与轴配会结构不会理
粗细进料孤板连杆及气缸拐臂与轴配合 的结枸是:连接轴头直径025mm,与孤板连 杆及气缸拐臂套内孔"25/般的圆孔相配合,结合部是由一个紧配合的圆锥销固定。在使用过程中,在剪切力的作用下,经常松动并销子被切断,而且在松动情况下,袋重合格率也直接受到影响,误差在士仇4kg,严重超标。三、五天就得检修一次,检修频繁,增加了检修劳动强度,影响了包装生产的连续进行。
2技术改进
针对自动称量包装机存在的上述问题,经过认真探索、分折、研究后, 进行了如下技术改进.
原链板机框架松软,连接活动件多,并 且支承框架强度不够,针对这些问题,我们重新设计制作了一个链板机,如图1所示。两边框架用&=5 mm钢板制作,用030 mm圆钢一边焊在框架板上,另一边车螺坟用螺母和框架另一边固定。主要考虑拆装方便,上 部支承板用UOX4OX4角铁做支架,一角边焊在框架上,另一角边打眼和5=8mm绝 缘板(主要考虑表面光滑)制作的支承板固 定,上面走动的是宽40。mm的输送皮带。主动滾筒两边用204滾动轴承支承,轴承箱用螺栓固定在两边的框架板上,滚筒伸出轴和减速机用爪型联轴器连接,另一端是被动滾筒,伸出轴两边用204滚动轴承支承,两边轴承箱和框架板不固定,轴承箱体和拉杆连接,被动滚筒在拉杆作用下,可在框架的长形调整孔中滑动,以此来调整输送皮带松紧。 经过改进,链板机框架结构紧凑,活动件少, 拆装调整方便,强度也达到了要求,
臂连接的轴改为图5。为了装拆方便,一边是空心轴,在轴内穿长轴销,轴销如图6。轴 销在下料孔内从空心轴孔向外穿出与外面气缸拐臂用M8螺母紧固,当须拆卸时,松掉 M8螺母,从下料孔内抽出轴销,空心轴就可脱离粗细进料弧板。由于另一边实心轴与弧板连杆是间隙配合,所以可轻松抽出实心轴, 这样弧板就可方便取出,降低了检修难度,缩短了检修时间,给连续稳定生产提供了保证。 整体装配如图7所示。
1 一铁板框架-轴承体;3-调整皮带螺栓,4 一被动滾筒; 3-主动滚筒,6~铁板框架達接蝎栓;7 —支承板角铁架, 8—支承板,9一脚踏行程开关架 2.2操作开关配置的改进
把缱包机的开停操作开关从小配电箱引出,在链板机框架上煌制一个支架,将LX,- 121的行程开关固定在焊制的支架上,操作者可用脚对缝包机的开停进行操作,双手可操作包装袋口,这样,操作者就可在安全、方 便、有序的工作环境下进行操作。
2.3粗细进料那板连杵及气叔拐賓与轴配会结构技术改进
从轴销被切断的受力情况来分析,每放一袋料,轴销就须受剪切力冲击一次,容易产生疲劳断裂,并且轴销断在销孔内,弧板取不出来.针对这些问题,我们把粗细进料弧板连杆及气缸拐臂与轴配合处原025mm孔改成18mmX18mm的方孔,去掉轴销, 消除原轴销所受的翦切力,如图细进料弧 板改为如图3。粗进料孤板改为如图4(标尺 寸处为改动处)。粗细进料弧板连杆与气缸拐
3改造效果
自动祢量包装机按以上方案 进行改造后可达到以下效果。3.1提高了设备使用率
检修周期从原来几天就得拆卸一次延长到3〜4个月才拆开一次,并且所需检修时间也大大缩短。
3.2提高了袋重合格率
袋重指标原为4。士0.4 kg,经改造后, 正常情况下,从每袋40.4 kg |n) 40. 2 kg以下稳定,且袋重合格率在96%以上。
3.3提高了工效
由于开关的改进,包装袋工效大大提高, 也保证了操作安全。
3.4经济合■理
自动称量包装机比电子称便 宜1倍以上,且称的改造费用低,对正在使用和准备购买该包装机的厂家是经济的。
此粗细进料弧板和气紅拐臂的改造方案也可应用于电子称。
4结束语
我厂199。年后又购买了两台自动称量包装机,按此方案进行了改造,也达到了理想的效果,我们把此方案介绍给邻 近厂,也得到了认可。因此我们想通过此文 向电子称的生产厂家和无锡化工机械厂提供改造经验。
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