来源:网络转载更新时间:2020-05-29 14:11:14点击次数:1976次
779条盒透明纸包装机用于软盒烟包的条盒纸包装以及条 外透明纸的包装,烟包推入包装轮1完成条盒纸的包装,再推 入包装轮2完成条外透明纸的包裹和热封叫在条烟经包装轮 1推送入包装轮2的过程中,由于烟包温度变化、条盒纸的折 叠不良故障以及条盒上胶装置故障等一系列原因,导致包装轮 I推送过来的烟条没有完全进入包装轮n,在包装轮II的3点 钟位置发生卡堵,导致包装轮u的传动齿轮与传动轴之间产生 了相对错位,引起包装轮II移位故障,严重影响了设备的高效 稳定运行。
针对779条盒包装机烟条未到位弓I起的主传动轴移位故障, 通过分析设备运行的规律,提出杜绝未到位烟条卡堵的改造上 折叠器方案,针对未到烟条不能进入转运台U,进而引发质量 缺陷的问题,提出自重力复位的摆杆式传感检测方案。
1问题分析
包装轮II的模盒接收来自包装轮I的烟条时,由于烟条输 送不到位,未完全进入模盒内的情况时有发生。如图1 (左) 所示,未到位的烟条在包装轮II内逆时针旋转时,上折叠器和 烟条发生干涉,产生卡堵,导致上折叠器传动轴离合器脱开, 设备停机,因为设备运行惯性大,不能立即停机,堵塞进而导 致包装轮I[的主轴发生移位故障。包装轮II移位故障发生后,会产生条盒透明纸散条,它有 严重的质量缺陷气必须立即停机排除故障,每次排除故障都 需要打开机背面的齿轮箱盖板,对传动齿轮与传动轴之间位置 进行调整,由于盖板螺钉多达16颗,传动齿轮与传动轴之间 为涨紧套连接,有严格的放松和张紧的程序以及严格的张紧力 要求叫排除故障约1.5 h,严重影响了设备效率。
2技术分析
2.1总体分析
2.1.1杜绝卡堵
如图1所示,针对上折叠器2导致的包装轮II卡堵现象, 将原先堵烟的部分去除,并对其作倒角处理,能顺利引导未到位的烟条。因此,当烟条未推送到位时,包装轮II的3点钟 位置不发生卡堵,烟条顺利地往下运动,不产生过载现象, 无过载,则设备包装轮n的主轴不会发生移位。此时,虽然不会产生卡堵设备的故障,但我们需要对该 条未推送到位的烟条进行处理。下节将讲述如何杜绝该烟条 进入下级工序。
2.1.2杜绝质量缺陷
针对未到的烟条高出包装轮II的模盒,我们的思路是: 在包装轮II的3点钟位置和12点钟位之间增加一套烟条到位 检测(如图2所示),由摆杆1和检测器2等零件组成,检测 器实时检测摆杆位置叫包装轮II内的烟条到位时,烟条与 摆杆之间有一定的间隙,烟条能通过,摆杆保持不动,设备 正常运行。当包装轮II内的烟条不到位时,烟条就会碰到摆 杆,摆杆绕其
支点摆动,检测器检测到摆杆位置变化,向控 制器发送信号,设备立即停止运行,由操作人员手动将未到 位的烟条取出。摆杆依靠自身重力下摆,由传感器限位,正 常情况传感器与摆杆贴合;当未到位烟条抬高摆杆后,摆杆 与传感器脱离,控制中心接收到摆杆脱离的信号,机器运行 停止。
2.2详细设计
将端部的突出折叠块去除,改为带倒角的折叠方式。当 未到位烟条经包装轮II由逆时针方向转动时,改造后的上折 叠器起到导向作用,避免未到位烟条与上折叠器发生干涉。设计烟条到位检测装置,三维结构如图3所示,由摆 杆1和检测器4等零件组成,其中支架5将整套传感检测装 置安装到机器上。检测器装置实时检测摆杆位置。包装轮n内的烟条到位时,烟条与摆杆之间有一定的间隙,烟条 能通过,摆杆保持不动,设备正常运行。当包装轮内的 烟条不到位时,烟条就会碰到摆杆,摆杆绕其支点摆动, 检测器检测到摆杆位置变化,向控制器发送信号,设备立 即停止运行,防止未到位烟条中含有质量不合格烟条。
3.结语
该研究解决了由于包装轮I推送过来的烟条没有完全 进入包装轮n,在包装轮n的3点钟位置发生卡堵,导致 包装轮II的传动齿轮与传动轴之间产生了相对错位的移位 故障,消除了包装轮II移位引起条盒透明纸严重质量缺陷 烟条(散条)的隐患。同时,避免了频繁打开齿轮箱盖板 引起其损坏后,产生渗油隐患;避免反复调整传动齿轮与 传动轴之间的位置,消除因其磨损产生大修的可能,提高 了设备运行的安全性。无需反复调整校准移位的包装轮口, 还可以减少设备修理时间,提高设备效率,并且减少了设 备修理的工作量,降低了修理工劳动强度。该改造方式可 以在类似的设备故障解决过程中推广。
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