来源:网络转载更新时间:2019-12-09 10:06:15点击次数:2620次
1 引言
某公司分公司于 2005 年底建成投产,属“国际一流、国内领先”的铅、锌金属冶炼企业,年产主产品电铅、电锌 20 多万吨。其中锌冶炼系统的工艺流程是将硫化锌精矿通过沸腾炉焙烧脱硫后变成碚砂,利用稀硫酸将碚砂中的锌浸出进入溶液,溶液经过处理后变为中浸上清液,中浸上清液经过净化工艺除去铜、镉、钴、镍、锗等有害的杂质元素后成为新液,合格的新液经过电解后得到最终产品锌片。在净化工艺过程中是靠向中浸上清液加入锌粉,利用锌元素的化学特性置换出溶液中的其它元素,达到除去有害的杂质元素目的,加入锌粉的量根据理论公式计算和经验修正得到,然后靠定量给料机进行计量控制。锌粉加少了达不到除去有害杂质元素的期望值,得不到合格的新液;锌粉加多了造成浪费。因此,定量给料机的计量准确性非常重要。
2 DEL 型定量给料机的工作原理
2.1 系统构成
DEL 型定量给料机的秤体采用 2 个十字簧片做支点、一个悬臂梁式称重传感器和带平衡重的单杆式承载器结构;托辊间距 200mm (槽型角为零的单个平托辊);测速采用接近开关和变频电机上安装的齿轮盘配合做测速传感器;仪表采用德国 SCHENCK PLUS 仪表;动力部分采用变频电机和西门子 420 变频器作驱动。
2.2 称重控制原理
锌粉的重量通过皮带传递到称重托辊,再由杠杆机构传递给称重传感器。皮带的速度由接近开关发出脉冲电压频率确定,每当接近开关与变频电机上安装的齿轮的齿顶接触一次就发出一个脉冲电压,脉冲电压频率越高代表皮带速度越高。称重传感器的毫伏信号和接近开关的脉冲电压信号经 SCHENCK PLUS 仪表处理和积分运算得出皮带上锌粉的瞬时流量和累积量。
2.3 控制原理
需要定量输送的锌粉装在料仓里,料仓的底部为圆锥体,在圆锥体的锌粉输送方向上有一个开口,料仓里的锌粉直接压在定量给料机的输送皮带上,皮带运行时直接将锌粉从开口处带出,也就是说一般情况下皮带的单位长度载荷是恒定的。定量给料机运行时仪表将实际的瞬时流量与设定量进行比较得出偏差值,根据此偏差值得出控制输出值应有的变化值控制变频调速器,再由变频调速器控制电机转速来改变皮带的速度,从而使实际流量趋近于设定值,实现定量给料的目的。
3 DEL 型定量给料机的缺陷
3.1 称量段问题
定量给料机称量段只有 0.2m,称量段太短导致计量精度受皮带张力影响太大。按厂家对电子皮带秤的计量误差定义:称量段长度 4.8m 的计量误差为 0.5%;称量段长 度 2.4m 的计量 误差为1%,有些厂家自称误差 0.25%的,其称量段长度大于 10m,由此推论定量给料机的线性误差大于10%,我们分别用 20kg/m 和 10kg/m 的链码验证的结果是线性误差大于 5%。
3.2 锌粉泼洒的问题
由于锌粉粒度小 (大于 100 目),流动性好,当向料仓里加锌粉时,会有大量锌粉从出口处喷洒;在皮带运行过程中又会有锌粉泼洒粘接托辊、平衡重、十字簧片、称重传感器;现场有蒸汽导致锌粉粘接皮带,这些因素会使皮重发生变化。锌粉粘接托辊导致受力点变化和使托辊转动不灵活或不转动;粘接称重传感器导致称重传感器不能自由形变,皮带跑偏、纠偏及温度变化导致皮带张力改变等都会带来计量误差。
3.3 近 3 年的检定情况
净化工序共计使用 7 台定量给料机,每年检定一次,期间对使用量大的至少每月校准一次或工序人员反映误差大时就进行校准。2012 年的检定情况是:零点误差在 -29.9%~79.1%之间、称量误差在 -12.1%~18.5%之间;2013 年的检定情况是:零点误差在 -3.6%~28.8%之间、称量误差在-20.1%~12.5%之间;2014 年的检定情况是:零点误差在 -65.8%~34.7%之间、称量误差在 -24.2%~18.7%之间。这样大的误差远远超过了工艺控制的允许范围,给工艺控制和生产成本带来了严重的影响。
4 不利影响
4.1 对工艺控制的影响
锌粉投多了是浪费,投少了影响工艺控制质量;使工艺技术人员无法对工艺参数进行精确控制,对理论和经验易造成误判,无法从经验上升到理论高度。
4.2 对生产成本的影响
由于定量给料机误差太大,工艺技术人员只有靠多投锌粉来规避风险,避免生产出不合格的新液造成返工。净化工序每年消耗锌粉在 4000t 以上,保守估计至少多投了 10%的锌粉,即每年浪费了至少 400t 锌粉,价值 600 万元以上。
4.3 对生产环境的影响
由于锌粉产生喷洒和泼洒,污染了生产环境,给清洁文明生产带来了很大的不利影响,给岗位操作人员带来了极大的麻烦。
5 改进思路
针对定量给料机存在的问题,多年来我们一直在思考改进的办法,一是在现有的基础上进行技术改造,例如使用带裙边的皮带 (消除挡料板带来的问题和避免锌粉泼洒)、在出料口增加缓冲装置 (避免锌粉喷洒),但都觉得是治标不治本;二是寻找替代定量给料机的新型测量设备。经过不懈的努力,最终找到了合适的测量设备———失重秤,于是购置安装了 2 台失重秤。
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