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SimotionD在五伺服枕式包装机中的应用

来源:网络转载更新时间:2020-08-20 09:06:30点击次数:3308次

0引言

枕式包装机是食品、医药等包装行业中应用非常广泛的一种包装机械,是一种以运动控制为主导的机器。传统的枕式包装机主要采用差速齿轮箱结构,优点是运行稳定,缺点是噪音较大,机械部分容易损坏,封装规格的调整及包装尺寸的调整十分麻烦。随着计算机技术、传感器技术的发展,PLC技术日益成熟,应用越来越广泛。包装机的主机系统开始采用PLC和伺服控制器作为控制系统核心,可以使包装速度高、定位准确,且系统更加稳定可靠。然而传统的电机驱动器提供了丰富的运动控制功能,但逻辑控制和复杂运算功能却比较弱,而普通的PLC提供了全面的逻辑控制功能,但又很难具备运动控制的全部功能。因此PLC和伺服控制器配合使用的方式存在高速数据传输、数据同步和精确控制等方面的问题。西门子新一代的运动控制平台SimotionD是为以运动控制起主导作用的机器而设计的,本身集成了逻辑控制与运动控制,可以独立完成以往PLC加电机调速器的所有功能,可以实现由一个开发环境解决所有运动控制、逻辑及工艺的控制问题,并且它还能够提供所有必要的工具,从编程到参数设定,从测试到故障诊断。因此基于SimotionD控制系统的包装机可以大大提高生产效率。

.1系统总体结构设计

系统的硬件总体结构框图如图1所示。

其中变频器通过RS485232转换后与上位机通信,用来控制吸气或吹气的强度,这由生产工艺

包装机硬件总体结构框图

1硬件总体结构框图

 

决定;S7-200PLC及扩展模块通过RS485与上位机通信用来控制横封及纵封装置的温度。此控制系统的核心是SimotionD4250SimotionD425.是新一代的运动控制器,可以控制1到16个电机轴,通过DRIVE-CLiQ接口与Sinamics驱动模块进行数据交换,在此系统中它通过以太网接口与上位机通信,其突出优点有:

(1)强大的工程设计,组态及平台SimotionScout,可以实现工艺参数及曲线的实时跟踪(TraceandMeasurement),便于调试及进行故障诊断,并可以对参数进行验证和优化。

(2)相对独立的背板散热和电路板保护涂层,可以保证电气柜的高防护等级,满足恶劣环境对电气设备的要求:长期,稳定和小维护量。

(3)主动前端技术和电能回馈技术。主动前端(ActiveFrontEnd)技术保证了直流母线的电压,防止电网电压的波动对连续生产产生影响。而电能回馈技术保证了系统的四象限运行,使系统更加节能。

(4)极高的调速精度,Sinamics系列伺服驱动可以实现压频(VF)控制,矢量控制(VectorCon-血1),伺服控制(ServeControl),频率输出精度达0.01%,保证了调速的精确性和稳定性。

2系统组成

枕式包装机要完成成型、定位和封口等功能,主要包括以下几个系统部分;

  1. 电气控制系统。电源采用三相380V50Hz供电,主机的电气系统主要由伺服系统、PLC、变频器、人机界面等组成。并在横封刀轴、夹运链条、推板链条及送料链条上分别安装一个接近开关,位置为系统的零点;在送膜轴上安装一个光电开关用来检测色标。-'
  2. 封切系统。枕式包装机的封切系统由横封(上、下)和纵封(左右两个)组成,其作用就是对包装物品进行横向和纵向的封装。
  3. 加热系统。系统需要对横封刀和纵封刀进行加热,并进行温度控制,采用热电耦采集并控制封切刀的温度,由PLC进行控制。
  4. 伺服系统。此系统需要对五台电机进行速度、位置的精确控制,其速度决定该包装机的包装速度。

.(5)纵封送料系统。纵封送料系统由伺服驱动送料辐,与横切送料系统配合,根据包装膜的袋长等技术指标达到准确送膜并封切(横切到包装膜的色标位置)的要求。系统结构如图2所示。

包装机系统结构示意图

2系统结构示意图

 

3软件设计

本系统软件在SimotionSCOUTV4.0平台下编写,运动控制程序用MCC语言编写,通信部分程序用ST(StructuredText)语言编写,程序的执行有以下特点:

(1)执行系统中的BackgroudTask任务被操作系统周期调用,其作用相当于PLC中的0B1。

(2)TechnologicalFaultTask任务是当系统中岀现报警时被调用,PerihperalFaultTask在外部IO出错时被调用,如果这两个任务没有程序,系统将停机,所以将一个空程序分配给这两个任务。

(3)MotionTask启动一个运动任务,如定位等,MotionTask与BackgroundTask不同,MotionTask被调用后只执行一次,该任务可以使用等待指令在执行中无限期等待,但执行完后不会自动再次执行。

(4)BackgroundTask任务中不能使用等待指令,否则BackgroundTask运行超时会造成系统死机。

SimotionD下位机以Udp子程序接收主机的命令,解析并根据读写命令实现与SimotionD数据的交互。编程思路以流程图方式说明,如图3所示。

包装机上位机与SimotionW25的通信流程图

3上位机与SimotionW25的通信流程图

 

以下为ST语言编写的数据接收检査并发送数据的部分通信程序主要代码:

VAR

i:INT;

END.VAR

nArrayRWLen:=512;数组长度

nError:=0;〃默认nError=0bWrilenag:=FALSE;〃默认为读数据nEtxCoimt:=8;Default

,myStructRetUdpReceive;=_udpReceive(port:=3000

,communicationMode:=DO_NOT_CLOSE_ON_EXrT

,nextCommand:=IMMEDIATELY

,receiveVariable:=buffer

);

〃数据接收检査并发送数据到上位机

IFmyStructRetUdpReceive.funcdonResult=0THEN

IFmyStructRetUdpReceive,dataLength=2THENdataOK

tmpByte:=bufiferfO];STXBYTE_TOJNT(bufifer[1]);

IFtmpByte=2THENI.FiratisSTX(02)nCommand:=buffer[1];ReadorWritetmpWord:=buffer]2]*256+buffer[3];nStartAddress:=WORD_TO_INT(tmpWord);tnipWord:=buffer]4]*256+bufferf5];nDataLen:=WORD_TO_INT(tmpWord);tmplnt:=nStartAddress+nDataLen; '

IFtmplnt>nAirayRWl.cnTHEN2.TheLenofDataisover

nError:=3;DataLenError

ELSE

IFnCommand=49THENWrite

nEtxCount:=8+nDataLen;

ENDJF;

tmpByte;=buffer[nEtxCount];ETX

IFtmpByte=3THENETXSuccess

nError:=0;

EI5E

nError:=4;ETXError

END_IF;

END_IF;2.TheLenofDataisover

ELSE

nError:=1;STXError

END.IF;I.FimtisSTX(02)END

NoError,ThenHMItoReadandWriteData

IFnError=0THEN

buffer[0]:=2;STX'

IFnCommand=48THENHMIReadreadanaytobuff

er

nWriteFlag:=FALSERead

FORi:=:1TOnDataLenDObuffer[i]:=byteArray[i+nStartAddressT];END_FOR;

buffer[nDataLen+1]:=0;

buffer[nDataLen+2]:=0;

buffer]nDataLen+3]:=3;ETX

nSendLen:=nDataLen+3;

ELSE

IFnCommand=49THEN写缓冲数据到数组nWriteFlag:=TRUE;HMIWritetoArray.

FORi;=1TOnDataLenDObyteArray[i+nStartAd-dress-1]:=buffer[i+5];END.FOR;

buffer[O]:=6;确认字符0x06

nSendLen:=1;

ELSE

nError:=2;命令错误

buffer[0]:=21;〃非应答0x15nSendLen:=1;

ENDJF;

ENDJF;

ELSESendErrorNAK

buffer[0]:=21;〃非应答0x15

nSendLen:=1;

ENDJF;

完成上位机读写数据

'发送数据到上位机

tmpDint:=.udpSend(sourcePort:=3000

,destinationAddress:=myStnictRetUdpReceive.wurceAddress

,destinationport:=myStructRetUdpReceive.sourcePort

,communicationMode:=CLOSE_ON_EXITDO_NOT_CLOSE_ON_EXITCLOSE_ON_EXIT

.dataLength:=INT_TO_UINT(nSendLen)+1,data:=buffer .

);

ENDJF;数据接收,检査并发送数据到上位机完毕

数据读写测试

IFnWriteFlag=TRUETHENHMIWritetoArray

“读写标志”默认为读,Simotion主程序每次判断“读写标志”,如果为读标志则将要读取的相关数据写入交互数据数组的相应位置。

当Udp子程序判断命令为写,将数据写入交互数据数组,并将“读写标志”置为写标志后,主程序判断“读写标志”为写后,将交互数据数组的数据写入相应的数据区,然后将“读写标志”置为读标志(这样保证只写一次)。

4结束语

本系统与传统包装机相比省去了大量的齿轮箱结构,改进了传统包装机噪音大、机械容易损坏、封装精度低、包装尺寸规格的调整十分麻烦的缺点。经过调试,效果良好,本系统已经在国内食品生产企业应用,并出口到多个国家地区。

 

 

文章来源于网络转载,侵删

(此文关键词:伺服电机;枕式包装机,全自动包装机码垛机,称量全自动包装机,25公斤包装袋全自动包装机,颗粒全自动包)
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