来源:网络转载更新时间:2020-07-30 11:19:53点击次数:2512次
0引言
经冷轧生产的钢卷为避免在存放和运输中受 潮、雨淋,防止在起吊和运输时的摩擦和磕碰等问 题,成品钢卷内外表面要覆盖多种包装材料。成 品钢卷在出厂前还需要经过最后一道工序——精 整包装线,该工序直接影响冷轧产品的最终质量, 因此应给予足够的重视。目前,国内绝大部分大 型冷轧生产厂基本釆用半自动包装技术,即由专 用包装设备辅助包装作业人员实现包装工作,部 分设备可以独立工作而无需人的参与,该技术目 前存在的瓶颈为,受限于其自动化水平,极限包装 能力一般为20卷/h,只能勉强满足年产80万t冷 轧卷对钢卷包装生产速度的要求,一旦发生故障 则必然对主线正常生产造成影响,且国内的包装 系统部分工艺不够完善,包装成品普遍存在一定 质量问题。当前国外工业发达国家钢铁企业的钢 卷包装多采用自动化程度很高的包装线,具有生 产效率高、包装质量好等优点,但由于部分简单操 作由机械完成使设备控制过于复杂,投资过大,因 此性价比不高。
原首钢祟唐钢铁公司2230连退线的包装流 水线是低效的半自动化半人工生产线,存在各种 问题,通过实施各项有针对性的技术改造和优化 措施,切实改进了包装线的生产效率,提高了包装 质量,并综合考虑自动化水平和经济成本,兼顾效 率和效益,充分满足了连退生产的需要。
1包装流水线工艺
京唐2230连退线的包装流水线分为入口段、 工艺段和出口段三部分,总共12个工位进行相应 包装作业,其整体工艺流程如下。
0#工位在包装线入口段设置有入口步进梁, 其主要目的是从主生产线出口段的十字鞍座接收 生产完成的钢卷,也可接受天车吊卷,并直接运输 到包装线工艺段。
1 ,工位:进行外形检测(测宽),并预留天车吊 卷备用位;2#工位:进行钢卷对中;3*工位:条码扫 描,钢卷ID信息录入,测径,安装纸护角(如果需 要);4#工位:步进梁行进中旋转,通过滚卷机和自 动包纸机进行自动包纸操作;5'工位:铺芯纸/折 纸;6"工位:通过提升机提升钢卷并套塑料袋和包 裹缓冲材料;7’工位:塑料袋封口,安装外纸护角; 8*工位:通过滚卷机和自动钢皮包裹机进行自动 包裹钢皮操作;9#工位:放置内铁皮、安装端护板 和内铁护角;10,工位:放置外铁护角;11*工位:周 向打捆机进行周向打捆;12#工位:分体式滚卷机 进行钢卷位置调整,卷眼打捆机进行径向打捆。
栈道梁从12#工位取卷,在栈道梁首位粘贴标 签,栈道梁起到缓存入栈作用,钢卷在该装置上等 待吊运至成品库。
2工艺特点及存在问题
首钢京唐钢铁公司2230连退线的包装流水 线自2010年投产以来,结合当前国内外包装线生 产技术分析该生产线实际生产情况,总结出如下 制约生产效率的技术问题。
3包装流水线改造与优化实施
作为该包装线的生产维护人员,参考当前冷 轧精整包装线发展技术,在原半自动包装技术基 础上,开展各项技术改造工作,通过优化生产工 艺、改进控制技术、增加控制设备、完善数据采集 和分析系统等措施,提升包装线的生产效率,并提 高控制精度和包装质量,以更好地满足连退线对 钢卷包装生产的要求,且兼顾对成本的考虑,达到 此生产线效益最大化。同时,因采用模块化编程, 并制定标准化的规范,使本项目产生的技术成果 利于在其他包装线进行推广。具体改造和优化工 作如下:
图1单头铁皮包装机
图2周向打捆机
图3钢卷位置调节装置
4应用效果分析
本文所提及的各项改造和优化工作于2012 年底陆续在2230连退生产线开始实施。首先根 据改造需要增加各检测和控制设备,之后按照标 准要求设计并编写模块化控制程序,再进行线上 测试,调整控制参数和完善控制功能,最终于2013 年10月基本实现各项功能。
4.1改造效果
通过实施上述各项改造和优化后,所取得的 效果主要体现在以下几个方面:
捆带扣位置等重要参数结合到包装程序的计算和 控制中,有效提升了系统的控制精度;通过建立纸 库喷胶模型,发明一套钢卷位置调节装置等措施, 提高了包装质量和生产节奏,保证了整条连退线 的生产稳定。
4.2改造前后主要生产参数对比
(1)包装线的自动化率
根据工艺要求,包装线共有重要操作32项, 其中已有26项实现自动控制,自动化率为81%, 而改造前系统自动化率仅为53%。现只有安装纸 护角、放置外铁护角等简单操作因投用自动改造 的性价比过低,故保留人工操作。
根据2230连退生产线年生产钢卷87 500卷 计算,要求钢卷包装速度需达到17卷/h,通过包 装线改造,钢卷包装速度可达到25卷/h,正常生 产速度为23卷/h,充分满足连退线对下卷节奏的要求。
鉴于高速冷轧线对包装生产的要求,包装线 年故障率应低于0.3%,目前改造后系统故障率 为 0. 13%。
4.3经济效益
实施改造前,包装线每班的平均返包率约为 12. 3卷,通过改进工艺,提高控制精度等措施,目 前返包率为0. 5卷,以重新包装成本600元计算, 每年节省额外包装成本(12.2 - 0.5) x600 x 3 x 6 432 +24 =5 644 080(万元)。
因自动化水平提高,包装操作岗位由12人减 少到11人,降低了劳动成本,同时还减少了操作 人员的劳动强度。
4.4社会效益
此改造项目的成功完成,填补了企业在该领 域的技术空白,并形成了自主知识产权;本次改造 规范了包装作业的标准和操作规则,提高了企业 管理水平;在改造过程中,通过模块化编程,使各 单体设备具有更强的适应性和可移植性,推广前 景更加广阔。
5结论
通过对改造后实际应用情况进行分析并与改 造前各主要生产数据对比,证明此次改造切实提 高了包装线的自动化程度,减少了故障率,提升了 生产速度,同时保证了包装质量,创造了可观的经 济效益。结合此次改造项目,已开始在京唐冷轧 厂其他各条生产线进行同类化的改造,同样取得 了显著效果。
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