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包装机内框纸检测装置的研制

来源:网络转载更新时间:2020-06-18 11:03:53点击次数:1881次

烟包内框纸是包装工序的质量关键控制点之一,它主要起到固定烟包内烟支的有序排列,整固托起烟包外包装,使烟包获得较好外观形状的作用。卷筒式内框纸纸盘装载在芯轴上,经过一系列送纸辐的引导,展成内框纸带,然后由压纸棍与固定送纸辐配合,将内框纸带送入输送和折叠切割箱体。内框纸带被内框纸切刀切割后,形成单张内框纸,经由内框纸吸风杆吸取,逆时针旋转九十度后停下,再由一对内框纸随动推杆将其夹紧后,压入四轮第一工位的盒模中。该盒模逆时针转至第三工位时,由一对随动推杆将铝箔纸烟包装入其中。四轮继续逆时针转动,这时带有内框纸的铝箔纸烟包已被内框纸托条托住,当转至第七工位时,在下方的四轮进五轮推杆的推动下,将带有内框纸的铝箔纸烟包由下向上推出四轮盒模,进入五轮商标纸的包装流程,这就是内框纸成型的全过程。原机设计在四轮的第二工位有一个光电传感器, 用于检测内框纸是否存在。

工作原理是:釆集机器编码器信号,用于精确定位烟包位置,以确定拍照相位和剔除相位。

CCD相机与LED光源组成检测模块安装在固定支架上,支架固定在包装机五轮正上方。机器进 入指定拍照相位范围(238。-240。)时拍照,照片经过图像处理器进行机器视觉处理,对形状、表 面和尺寸等进行检测并输出判断值,一旦发现烟包存在内框纸缺失的情况,立刻向PLC发出指令, 让其从检测位置开始移动36个工位,在八轮Q站处剔除相位范围内(65。-70。)剔除缺陷烟包。

同时PLC进行剔除量计数,一旦累计超过了 20包,表明剔除量过大,设备发出声光报警。该设 计方案已申报国家专利。

2.1电气设计

CCD相机:选用基恩士 CV-S035M原装摄像头,安装在包装机5号轮正上方,拍摄快门速度 可达1/5000,完全可以满足设备生产需要;

LED光源:釆用480nm波长的红外光源,肉眼不会察觉到的同时保证了成像的光源需要,避 免了闪光灯对肉眼的伤害,并有效消除烟包阴影以及铝箔纸的反光;

相位同步信号:选用基恩士PLC对机器编码器信号进行采集,与原机的误差可 达15ppm (百万分之十五),并在包装机到达相应的相位时,触发CCD拍照或者指令Q站剔除。

图像处理器:选用基恩士图像处理器,可以高效快速进行图像处理,最多可以 同时处理128个窗口的数据。

PLC程序设计:设计编写PLC控制程序,程序具备采集编码器信号、触发CCD相 机拍照、接收图像处理器结果和发出剔除信号等功能。内框纸检测装置检测模块的安装要与包装机紧密结合。连接板使用包装机上现有的M8螺钉孔进行固定,检测模块盒体固定在连接板上,实现检测模块与烟机设备的无损连接。连接板材料选择铝合金,重量轻,并且可以满足强度要求。保护罩以钢板渡金材料制成,坚固耐用,外表面喷涂与烟机一样的颜色保持整体的协调。

 

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