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包装机内框纸检测装置的研制

来源:网络转载更新时间:2020-06-10 11:38:23点击次数:2203次

硬盒包装机是引进意大利某公司的高速卷烟包装设备,设计合理,性能可靠,是目前 我国烟草行业主要的卷烟包装设备。包装机将来自上游机的烟支以20支(按7-6-7排列)为一个烟组,依次包裹铝箔纸、内框纸和商标纸,经过折叠粘胶完成烟支的成型包装,形成合格的硬盒烟包,并将其输往下游机。

烟包内框纸是包装工序的质量关键控制点之一,它主要起到固定烟包内烟支的有序排列,整固托起烟包外包装,使烟包获得较好外观形状的作用。卷筒式内框纸纸盘装载在芯轴上,经过一系列送纸辊的引导,展成内框纸带,然后由压纸辊与固定送纸辊配合,将内框纸带送入输送和折叠切割箱体。 内框纸带被内框纸切刀切割后,形成单张内框纸,经由内框纸吸风杆吸取, 逆时针旋转九十度后停下,再由一对内框纸随动推杆将其夹紧后,压入四轮第一工位的盒模中。该盒模逆时针转至第三工位时,由一对随动推杆将铝箔纸烟包装入其中。四轮继续逆时针转动,这时带有 内框纸的铝箔纸烟包已被内框纸托条托住,当转至第七工位时,在下方的四轮进五轮推杆的推动下, 将带有内框纸的铝箔纸烟包由下向上推出四轮盒模,进入五轮商标纸的包装流程,这就是内框纸成型 的全过程。原机设计在四轮的第二工位有一个光电传感器。

  1. 存在问题

包装机在高速运行中存在以下问题:

  1. 内框纸折痕刀经长时间使用磨损钝化后,造成内框纸折痕不够深,输送到四轮模盒内时折叠不好,经过第二工位的光电传感器检测后,在后续几个工位发生内框纸从模盒内飞出的现 象;
  2. 四轮模盒经长时间使用后磨损变大,造成内框纸在模盒内卡不稳,在高速运行中会从模盒飞出;
  3. 内框纸吸风杆气路堵塞或者负压吸风不够,内框纸吸取不稳,导致内框纸放进模盒后位置不正,出现内框纸飞出的现象。
  1. 系统组成

本文设计的包装机内框纸检测装置主要由编码器、LED光源、CCD相机、图像处理器和 PLC几个部分组成,见图3

检测装置系统框图

3检测装置系统框图

工作原理是:采集机器编码器信号,用于精确定位烟包位置,以确定拍照相位和剔除相位。CCD 相机与LED光源组成检测模块安装在固定支架上,支架固定在包装机五轮正上方。机器进入指定拍照 相位范围(238°-240°)时拍照,照片经过图像处理器进行机器视觉处理,对形状、表面和尺寸等进行 检测并输出判断值,一旦发现烟包存在内框纸缺失的情况,立刻向PLC发出指令,让其从检测位置开 始移动36个工位,在八轮Q站处剔除相位范围内(65。-70。)剔除缺陷烟包。同时PLC进行剔除量计 数,一旦累计超过了 20包,表明剔除量过大,设备发出声光报警。该设计方案已申报国家专利。

2.1电气设计

CCD相机:选用基恩士 CV-S035M原装摄像头,安装在包装机5号轮正上方,拍摄快门速度可达 1/5000,完全可以满足设备生产需要;

LED光源:采用480nm波长的红外光源,肉眼不会察觉到的同时保证了成像的光源需要,避免了 闪光灯对肉眼的伤害,并有效消除烟包阴影以及铝箔纸的反光;

相位同步信号:选用基恩士 KV-1000系列PLC对机器编码器信号进行采集,与原机的误差可达 15ppm(百万分之十五),并在包装机到达相应的相位时,触发CCD拍照或者指令Q站剔除。

图像处理器:选用基恩士 CV-5000系列图像处理器,可以高效快速进行图像处理,最多可以同时 处理128个窗口的数据。

PLC程序设计:设计编写KV-1000 PLC控制程序,程序具备采集编码器信号、触发CCD相机拍 照、接收图像处理器结果和发出剔除信号等功能。

效果验证

3.1检测效果

内框纸检测装置采用专用CCD相机配合特殊波长480nm设计的红外线光源,使用包装机自带的 绝对值编码器相位值,机器运转到238°的时候触发影像系统拍照。

 

  1. 研究意义

为了确认硬盒包装机内框纸检测装置的实用性和常效性,统计了20126-8月生产过程抽 检、自检及市场反馈的情况,结果见表2

2烟包抽检、自检及市场反馈情况统计表

\ 时间

项目\

6

7

8

合计

抽样数

缺内框纸 烟包

抽样数

缺内框纸烟 包

抽样数

缺内框纸烟 包

抽样数量

缺内框纸 烟包

自检发现包)

69120

0

72000

0

74840

0

215960

0

抽检发现包)

12960

0

13500

0

14032

0

40492

0

市场反馈量

0

0

0

0

本文研制的包装机内框纸检测装置,软硬件设计相互结合,有多项独立创新的成果,并申 报了两项国家专利,加强了知识产权保护。项目实施后,在生产过程及市场反馈中均未发现有缺内框 纸的烟包,内框纸缺失的缺陷率下降为0 (具体见表2)。本文的研究成果为生产过程中的质量控制提供了保障,具有现实推广意义。

 

 

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