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水泥包装机的优化改造

来源:网络转载更新时间:2020-06-03 14:56:25点击次数:2263次

1概述

冋转式水泥包装机是袋装水泥生产必需的一种 专用设备,对粉尘环境适应性强,用于完成对水泥 的自动包装,也可用来包装其它流动性能好的粉状 物料(如粉煤灰、水泥添加剂等),因此在中小型 水泥厂被广泛应用,其运转示意图见图1。从图中 可以看出,冋转式包装机工作在有270。防护板的 半封闭空间内,包装工人在操作台上开启整个包装 机运转系统,包装机开始顺时针旋转,包装机旋转 一周的时间可以从1~10s进行调整,包装机上均匀 分布8个出料装置气每个出料装置上均安装有对 应的出灰嘴,包装工人在插袋位置将包装袋插在包 装机出料装置对应的出灰嘴上,水泥经过包装机顶 部的布料器均匀分到8个出料装置,通过出灰嘴进 行水泥灌装,水泥袋达到设定重量后,在掉袋位置 掉袋在输送皮带上。水泥公司的包装生产线选用 BX-8JX八嘴包装机作为水泥灌袋包装的主机设 备,已经投入运行十多年,设备老化、技术相对落 后控制原理简单,在袋装水泥灌袋包装的过程中出 现了出灰嘴漏灰、现场扬尘大、执行机构故障率 高、过度充装、编织袋破损率高等一系列问题。尤 其是随着社会经济的发展,保护环境,减轻环境污 染,遏制污染恶化趋势,已成为政府社会管理和企 业生产管理的重要任务,粉尘污染治理刻不容缓。 针对上述情况,经过技术人员的研讨,决定对BX- 8JX八嘴包装机进行全方位优化改造。

 

包装机运转示意图

图1包装机运转示意图

2包装机出灰系统的控制流程的优化

改造

2. 1改造方案

水泥公司包装机为老式八嘴包装机,控制原理 过于简单。原有水泥包装机控制原理如图2,控制 原理中只以称重信号作过程控制,理想化认为:在 包装机旋转一个周期内,会在掉袋位置前完成水泥 灌装,包装袋会在掉袋位置掉袋,然后关闭闸板和 出料装置电动机、停止计量。如果第一圈有编制袋 没有灌装充满未达到掉袋重量,在掉袋位置就不会 掉袋,第二圈继续充装,造成第二圈未达到掉袋位 置前就提前达到了重量要求,过早掉袋,从而卡死 包装机[2]。另外,如果因操作人员插袋不及时,有 的包装出灰嘴漏插袋,则在包装机的一圈运转过程 中,出灰嘴的闸板处于打开状态一直向外打灰,造成包装现场扬尘急剧增加,操作工作业环境恶化遭 受粉尘污染。

针对包装机出料装置的控制原理简单,称重信 号作为唯一的过程控制,无法很好的控制掉袋的现 象,技术人员结合包装生产的实际情况,改进原有 的控制原理,增加是否有编织袋判断信号,与包装 袋称量信号双重控制水泥袋灌装,将掉袋操作作为 独立程序,结束包装过程[3]。整个包装过程分为3 个分过程:判断过程、灌装过程、掉袋过程,3个 过程顺序进行,改进后的水泥包装机控制原理见图3。

2. 2改造实施

采用复合的包装机控制原理,增加是否有编织 袋判断信号,与包装袋称量信号双重控制水泥袋灌 石油石化节能 www.syshjn.com 装过程。出料控制器及其工作现场如图4,利用接 近开关来制作是否有编织袋判断信号的出料控制 器,现场调试出料控制器的位置和角度。同时,改 编原有PLC程序,写入判断过程中的控制信号,将 掉袋过程与灌装过程程序分开写,3个分过程(判 断过程、灌装过程、掉袋过程)顺序进行气改造 后的包装出灰系统,通过判断过程杜绝了未插袋就 出灰灌装造成的扬尘,减少了粉尘污染;通过灌装 过程的计量控制,袋装水泥达到重量后就同时关闭 出灰嘴闸板和出料装置电动机,同时停止计量秤, 避免包装袋过充提前掉袋卡死包装机气。

 

3包装机给料闸板执行机构的优化改造

改造前包装机每个下料装置出灰口的闸板开关 机械操作都使用控制元件MQM4-25型电磁铁, MQM4-25型电磁铁及其结构图见图5, MQM4-25 型电磁铁防护等级低,动铁芯与定铁芯之间有 1 mm的活动间隙,在包装生产中微小粉尘容易进 入间隙内,造成电磁铁反应精度下降,执行机构动 作失灵,造成闸板的开关不到位,影响包装机正常 灌装。

 

4结论

水泥包装机经过改造后,水泥包装灌袋过程进 一步优化,水泥物料进入包装机出料斗壳体,经人 工插袋的同时启动接近开关,把信号传至微机,启 动电磁阀,通过开关型数控电磁执行器工作,打开 出灰嘴,由高速运转的叶轮将水泥物料经出灰嘴连 续不断的灌装入编织袋中,当袋重达到设定值时, 由传感器把信号传至微机,电磁阀通过微机控制启 动开关型数控电磁执行器,关闭出料嘴结束灌装; 到达掉袋位置时,电磁阀通过感应器的信号进行吸 合,压袋器作用,使包装袋自动倾斜掉袋。整个灌 装过程除人工插袋外,水泥袋压袋、出料嘴的开 启、关闭;水泥灌袋、称重计量、自动掉袋等功能 均可自动完成。本次改造有效提高了包装机出灰控 制机构的精度和防护等级,提高了包装机的运转 率,使袋装水泥灌装过程更为稳定,降低了包装机 的扬尘,优化了操作工的作业环境,减少了水泥跑 冒滴漏造成的损失,改造的实施简单易行,为企业 赢得了效益。

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