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浅谈给煤机控制与称重系统的改造

来源:网络转载更新时间:2021-01-04 11:16:47点击次数:2211次

引言
某热电有限公司一期3×220t/h--YG-220/9.8-M3型锅炉均由济南某股份有限公司提供,每台锅炉配套4台江苏某技术有限公司生产的10-55耐压式称重给煤机。10-55耐压式给煤机调节回路包括XR2105积算器、变频器、称重传感器、速度传感器四部分组成,具有给煤机内部超温、出口落煤口堵煤、皮带跑偏、输送机变频器故障及出口速关阀关闭等跳闸保护装置,以保证给煤机安全运行,实现锅炉运行中连续均匀给煤,方便运行人员根据实际给煤量来调整锅炉的负荷。
1设计控制、称重及跳闸保护原理
1.1控制原理
10-55耐压式称重给煤机控制方式为:将被检测的重量信号及速度信号一同送入XR2105积算器进行微积分处理并显示以吨/小时为单位的瞬时流量及以吨为单位的累计量。其内部调节器将实测瞬时流量信号值与经过通讯板(电流板)来自于DCS的设定流量值进行比较,并根据偏离大小输出相应的信号值,通过变频器改变电机转速的快慢以改变给料量使之与设定值一致,从而完成恒定给料流量的控制。如图1、图2所示:

控制器接线图

控制原理图

1.2称重原理
电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传感器设计为EC40A6-P4AR-600型编码器,直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。工作时,称重传感器将检测到皮带上的物料重量送入XR2105控制器,同时由测速传感器皮带输送机的速度信号也送入XR2105控制器,仪表将速度信号与称重信号进行积分处理,得到瞬时流量及累计量。简要的计算公式为:

控制器简要计算公式图
1.3跳闸保护原理
给煤机跳闸保护原理如图3所示:

控制回路原理图

从上图可以看出,给煤机在运行中无论是处于远控还是就地状态,只要堵煤、跑偏、变频器故障、超温任一信号出现,给煤机都将跳闸。图中需要重点介绍的是堵煤信号传感器SQB设计为磁感应式接近开关,安装在给煤机内部出口速关阀上部,当落煤口堵煤时,煤流推动堵煤测点前部的金属档板靠近感应式接近开关,接近开关触点闭合到达设定的时间后,KTS5动作以达到检测目的,其它信号检测点均安装在给煤机上部或控制柜内直接动作继电器。
2改造前存在的问题
2.1控制回路缺陷
从上面给煤机控制原理图可以看出,在XR2105控制器自动控制(PID控制)状态下,首先当给煤机运行中当称重部分故障
时,XR2105控制器称重显示为零,而控制收到的DCS远控信号没变,通过PID演算后输出到变频器的信号为20mADC,变频器输出为50HZ,输送机以工频方式运行,给煤量无法调节,影响锅炉运行;其次此种控制方式,以XR2105控制器为中心,DCS给定信号通过XR2105比较后,输出控制的是变频器,而XR2105反馈的是煤量百分比,经常给运行人员带来误解,另外控制信号和反馈信号都接入电流板,给煤机电流板易发故障,故障发生后给煤机不能正常运行,影响生产;再次是运行中给煤量的变化,XR2105控制器自动控制输出变化频繁,致使变频器输出频率忽大忽小,导致输送机转动装置忽快忽慢,易损坏轴承和转动部件,造成设备故障,影响生产运行。
2.2称重系统缺陷
由于原给煤机设计中,皮带秤测速装置选用的是旋转编码器结构,连在输送机驱动轴上,安装在给煤机壳体内部,因此测速装置受给煤机壳体内环境和输送转动装置的影响很大,极易产生松动、高温时信号无输出等故障,造成称重显示错误,而且一旦测速装置故障,往往需要停给煤机,与锅炉本体隔离,由于内部环境恶劣,固定螺丝拆卸和信号线拆接非常困难,耗时耗力,工作效率低下,严重时还会影响生产运行。
2.3保护电源和测点选用缺陷
从给煤机控制回路原理图可以看出,该控制回路电源和保护回路电源取自同一电源,运行中当保护测点或线路发生故障短路时,电源开关跳闸,给煤机速关阀因失去控制电源而不能迅速关闭,炉膛内烟气反串,严重影响给煤机的安全运行。另外,上文中提到堵煤信号传感器SQB设计为磁感应式接近开关,安装在给煤机内部出口速关阀上部,靠煤流推动金属档板以达到检测目的,由于前部壳体内运行环境恶劣,高温、潮湿和锈蚀均会造成堵煤检测信号误动或拒动,也会影响给煤机安全运行,而且在给煤机内部更换和维护极不方便。
3具体改造措施
3.1控制回路改造
由于公司几台锅炉供热方式为母管制,蒸发量的变化多靠人工干预,给煤机流量积算控制器XR2105在我公司仅作煤量监视用,控制方式不需要那么复杂,由DCS输出直接控制变频器,运行中即使给料机控制器或称重系统部件出现故障,运行人员也可根据DCS改变变频大小控制给煤量,既简单又明了。具体做法是把XR2105控制器电流板上输入和输出信号短接(1和4、2和5短接),在DCS上把变频器反馈信号作为手操器的跟踪量,其他无需改动,简单方便。
改造的控制方式如图4所示:

改造后的控制原理图

3.2测速装置改造
EC40A6-P4AR-600型编码器,在转动中提供的一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。根据此测量原理,我们改用LT18A3-8-J/EZ型接近开关(三线制24VDC)来测量输送机风扇的转速以达到测速的同样效果,以实
现把测速装置已到壳体外部的目的,方便检修人员维护和更换。具体做法是在输送机风扇的风叶上装配一个金属感应件(注意只需一个即可),在风扇的外壳上打一个孔并利用电机本体来安装接近开关,利用接近开关来测量风扇转动的脉冲,最后在空皮带运行时,通过XR2105控制器菜单重新建立皮带的自测周期即可测得皮带的转速,达到同样的积算效果。
3.3保护回路电源和堵煤检测装置的改造
对于控制回路电源电源和保护回路电源不独立存在的缺陷,我们根据给煤机控制原理图,把保护回路单独设了一路电源开关,并把保护电源消失的信号加到给煤机和速关阀的保护中,当保护测点或电缆故障造成保护电源开关跳闸时,DCS报警,同时关闭速关阀和停给煤机,保证了给煤机的安全运行。
对原有堵煤检测装置在煤种不好或运行环境恶劣的情况下,易造成给煤机保护误动或拒动带来的困扰,我们根据给煤机实际运行工况,并查阅了大量的相关资料,最后选用SIP型阻旋式料位开关来代替原有的堵煤检测装置,当给煤机前部落煤口有物料堆积碰到该料位开关时,发出跳闸信号从而达到保护目的。这种改造的好处是即时检测装置电器元件损坏,也不需要打开给煤机壳体,可直接在外部更换。
4改造的效果
改造后的给煤机,用DCS直接控制变频器,输送机转动均衡平稳,延长了转动部件的寿命;控制线和反馈线从积算仪电流板上分开,电流板的故障率降低;将测速和堵煤检测装置移至壳体外部,检测部件不再受高温等外部环境的影响,损耗率减小也方便了检修维护,至15年9月改造完成后,给煤机运行缺陷大大降低,即节约了维修成本,也保障了生产的安全运行,给公司带来了可观的经济效益。
5结束语
在锅炉运行中,给煤机起着极其重要的作用,给煤机的正常运行与否,直接影响到生产运行的经济效益。因此,如何保证给煤机安全、可靠、经济地运行,是我们每个检修技术人员的职责。愿我们的同行携起手来,记录检修维护、改造优化中的一点一滴,共同分享我们的检修成果吧。

 

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(此文关键词:电子皮带称仪表,电子皮带秤称重传感器,电子皮带秤控制器,电子皮带秤称重仪表,电子皮带秤)
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