来源:网络转载更新时间:2020-06-15 10:11:49点击次数:2158次
某化工公司20万吨/年联碱项目工程于2008年5月 31日进行投料试车,并于2008年6月19日生产出合格产品,实现了一次试车成功。该项目年产20万吨纯碱和20万吨氯化铵。该装置由四大工序组 成:即氯化铵工序、重碱工序、煅烧工序、包装工序。其中包装工序的任务是:将纯碱料仓里的成品纯碱(Na CO ))经包装机包装成袋通过链板输送机、皮带输送机、转运输送机、弯道输送机等运往碱包装码垛工序。
包装机:型号:CJD50、称重范围:40-50Kg/bag、称重精度:
≤±0.2%、包装能力:600-700bags/h、包装袋材料:内涂膜聚丙烯编织袋、制造厂家:某化工机械有限公司。
概况:包装机以螺旋送料、气缸带动弧门给料方式,对 称重进行实时控制的净重式电子秤包装机。适用于流动性一般的粉状物料的计量包装。本机电控系统具有称重显示、自动去皮、自动调零、自动误差修正、超差报警和自动诊断功能。
组成:1、插板阀2、双螺旋送料器3、给料装置4、电子秤5、落料斗6、包装口7、电控系统
功能流程:在各种准备工作结束后,手动打开插板阀,按动启动按钮。给料装置弧门打开,有电控系统(可编程程序控制器)按编制好的工作程序启动双螺旋送料器,物料经双螺旋送料器、给料装置送入秤桶,当物料达到设定值(约定量的70%-90%)时、由电控系统发出指 令,大螺旋停止供料,给料弧门关闭一半,小螺旋继续供料,当物料达到设定值为止,给料弧门完全关闭,并在操作盘上发出“称量完成”信 号。此时操作者即可向包装口上套包装袋,同时触动相应的开关,启动夹袋装置。包装袋被夹住后料桶底门打开,计量后物料经落料斗进入包装袋,按预先设定好时间料桶底门关闭。若关闭位置正确,下一次称量过程随即进行。若关闭位置不正确,则称量过程停止。经过设定的时间后夹袋装置松开,装有物料的重袋落到缝包输送机上,送入缝包,完成定量包装的全过程。
在联碱开车运行的两年时间里,该设备在运行的过程中主要存在以下问题:
双螺旋送料器部分:双螺旋送料器由箱体、大小螺旋绞刀等组成。
大小螺旋绞刀:大小螺旋绞刀分别进行送料,由给料装置气缸带动弧门控制粗、细两次进料。绞刀的螺旋片存在设计不合理的地方。绞刀的螺旋片:材质:不锈钢、外径:大螺旋绞刀:φ220,小螺旋绞刀:φ80,绞刀螺旋片与壳体间的间隙只有5mm,厚度:δ=3mm偏薄,经常发生变形和卡死现象,原因是:(1)、前系统检修时掉下的焊条、螺栓、小铁块等随成品一起进入碱包装机;(2)、煅烧工序粉体输送设备:1#—8#刮板输送机、轻灰输送机、成品输送机内部固定刮板的螺 栓因松动而掉入成品中,随成品一起进入碱包装机。引起绞刀螺旋片变形和卡死,严重时引起绞刀螺旋轴弯曲变形。初步统计为:每月因此而停车检修1-2次,检修恢复时间为:3-6小时,影响碱包装产量:90t- 180t(30t/h)。另外,检修时将绞刀抽出送机修分厂校绞刀螺旋轴同轴度,将变形的螺旋片校正过来,绞刀严重变形时则更换新备件,增加了检修成本。
大小螺旋绞刀两端的密封装置设计不合理,密封性能不好, 泄漏严重。大小螺旋绞刀两端是用骨架油封来密封,大螺旋绞刀骨架油封:55×80×12;小螺旋绞刀骨架油封:35×60×12,骨架油封的材质:橡 胶,内唇较软,易发生变形和损坏,一方面造成碱包装现场碱尘量大, 环境污染程度高,严重影响包装工人的身心健康;另一方面碱尘进入轴 承中导致轴承(UEL210、UEL206)频繁烧坏,因纯碱进入轴承内部, 导致轴承运行时温度升高,易将轴承球架烧坏,据统计:每月更换:1-2 套轴承,检修更换轴承时间:2-3小时,影响粉体输送:60t-90t(30t/ h)。
给料装置部分:给料装置是由箱体、给料气缸、弧门等组成。
给料装置弧门和弧门轴部分结构设计不合理。(1)、弧门两端上部吊耳螺栓孔原设计为:M6螺栓孔,长:40mm,因螺纹孔细而长, 检修弧门拆卸时经常将螺栓拧断,为了将断丝取出,用气焊将断丝熔化
(螺栓材质为不锈钢),增加检修工作量和检修成本。(2)、弧门轴与弧门吊耳间连接是键连接,弧门轴键槽宽:8mm,长:30mm,弧门轴因键短而容易脱键,从而导致弧门开关不动,另外弧门轴因弧门开关的频率高容易南北窜动而导致弧门卡死。每月因此检修1—2次,检修恢复时间为:4-6小时影响碱包装产量:120t-180t(30t/h)。
给料装置传动臂和弧门轴容易滚键。给料装置传动臂是用来连接气缸和弧门轴,传动臂和弧门轴间是通过键连接,气缸每隔30秒闭合一次,键槽滚圆,弧门停止工作,每月检修至少1次,检修恢复时间为: 2-4小时,影响碱包装产量:60t-120t(30t/h)。
针对碱包装机存在的以上几个方面问题,我们组织工程技术人员及班组长等骨干进行技术攻关,于2010年6月6日至6月15日对两台碱包装机进行改造,其改造内容如下:
为了防止绞刀螺旋片发生变形和卡死,在7#、8#刮板输送机下料口上各增加一块永磁铁(1500×500×300),将前系统因检修或设备运行时掉入的焊条、螺栓、小铁块等都吸附在永磁铁上,定期清理,有效地避免了上述物体进入碱包装机而引起绞刀螺旋片变形。既减少了检修成本,又增加包装产量。另一方面将绞刀螺旋片的厚度改为:6mm,增加螺旋片的强度。
对大小螺旋绞刀两端密封装置漏碱现象,改动填料装置结构, 改变填料,将填料压盖由原来平面法兰式改为带凸台的凸面法兰式形式,填料由原来骨架油封改为油浸石棉盘根(12×12),通过改造,绞刀 两端填料处不再泄漏,包装现场的工作环境大为改观,绞刀两端轴承的使用寿命大大增强。
3.3(1)针对给料装置弧门吊耳螺纹孔设计不合理情况,将弧门吊耳螺纹孔改为通孔(φ7),螺栓由M6×50的不锈钢螺栓(通丝)改为普 通的螺栓(M6×50),减轻了检修工作量。(2)针对弧门轴脱键情况, 将弧门轴两端键槽向内侧增长20mm,增加键与轴、孔间的接触面积, 确保弧门闭合时,键不脱落,从而有效地保证了设备长周期稳定运行。
(3)针对弧门轴南北窜动现象,在弧门轴南北两头各增加一个轴套,轴套上设计两个M8顶丝孔,锁紧顶丝(M8×20),有效地控制了弧门轴南北窜动,减少了检修次数。
3.4针对给料装置传动臂和弧门轴滚键槽情况,一方面将弧门轴和给料装置传动臂连接部位进行调质处理,增加键槽的强度;另外在给料装置传动臂和弧门轴结合部位增加2个M8顶丝孔,锁紧顶丝,减小孔与 轴间的相对运动,避免滚键情况发生。
经过此次改进,通过近两年来的运行,效果非常明显:(1)大小螺旋绞刀的运行周期明显增长。(2)大小螺旋绞刀两端的密封装置密封性能良好,不再象以前那样,频繁泄漏,现场的工作环境大为改善。(3) 给料装置部分运行平稳。(4)设备停车检修次数明显减少,设备零部件的使用寿命明显增长,对降低检修费用,节约成本都起到了事半功倍作用。总之此次改造,既确保设备长周期、安全、稳定运行,增加经济效益,又减轻了对大气的污染,改善了环境,保护职工身体健康。
本文源于网络转载,如有侵权,请联系删除
×