来源:网络转载更新时间:2020-06-12 13:53:29点击次数:1649次
成品包装工序是纯碱产品生产的最后一道工序, 包装质量好坏代表企业的生产管理、技术水准。由于 市场的需要,连云港碱厂自2005年以来采用3套哈尔某自动化设备有限公司的包装机,2套 用于重灰生产,1套用于轻灰生产。
2带气原因分析
经过认真观察和分析,我们找出了两点易带入不凝气的因素:
2.1吸氨器带气
车间的吸氨器分为大小2种,都是采用耐蚀铝 铸铁铸造而成,2009年前曾发现有个别的吸氨器气 室存在沙眼和小裂纹,进行了更换;在2009年夏季 检修时更换的一批吸氨器在使用后不久,几个气室 相继发现裂纹,经联系铸件厂家,被告知铸件成品率 低,厂家对一些发现沙眼的气室用金属修补胶进行 了修补,但使用时间不长沙眼就又暴露岀来,使AU 液中带入了不凝气体。
2.2进口方箱带气
我们曾多次打开澄清桶进口方箱进行观察,发 现:进口方箱两入口管交汇处液流紊乱,在较大液压 作用下,两液流相互撞击后,未及平稳便翻滚着进入 澄清桶,在此又夹带了一些空气。我们分析:方箱处 存在的问题,一是入口管配置不合理;二是随着产能 不断扩大,进口方箱未同步放大,导致进口方箱曝气 和通过溢流堰平稳液流的功能丧失。
3改造措施
3.1改造吸氨器
我们对吸收系统进行了检査,对用金属填补胶 处理过的气室进行了彻底更换,并对整个吸氨系统 和管线进行了详细检査,杜绝从此处带入不凝气。 同时,准备逐步更新吸氨器,采用钛材制造。
2009年,在吸收后、澄清桶进口方箱前增设了 1 台缓冲箱,使吸收来的3条AU管线在进入澄清桶 前,先集中进入缓冲箱内,使AH液中夹带的空气在 宽敞的箱体内得到较彻底释放,避免大量气体带入 澄清桶内。同时,缓冲箱减缓了 A"液流速,这样就 减轻了带气返混的不利影响。
4改造后效果
改造后,澄清桶液面返混现象基本消除,清液层 较平静。出口方箱的All浊度也有了改善.
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