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小食速明纸包装机电控糸貌改造

来源:网络转载更新时间:2020-06-05 10:03:43点击次数:2261次

我厂从德国某公司进口了一套高速硬盒卷烟包装机组,RC是该机组的透明纸小盒包装机,其电气控制为独立的计算机控制系统,插接模块、变频器等器件安装在机器上,为机电一体化结构。在实际使用中,原电控系统存在备件采购困 难,上位机为英文操作界面等缺点,且变频器也多次出现故障,严重影响了正常生产,对其电气控制系统进行国产化改造非常必要。为此,我们决定采用PLC控制系统替代原RC的计算机系统。

1系统组成

PLC选用某公司中型、高速可编程 控制器,其基本指令执行时间为0.1俸;选用NT631C彩色液晶触摸屏作为上位机,通过RS232C 口与PLC通讯。

PLC系统由CPU底板及扩展底板组成。CPU底板配置3块DC输入模板,用于传感器、按钮等输入;1块高速DC输入模板,用于轴编码器输入;1块中断输入模块;1块DC输出模板;3块继电器输出模板。扩展底板配置7块温度控制模板,1块模拟输出模板。

2系统功能

2.1操作方式

PLC控制系统的操作方式与原系统的操作方式一 样,保留了按钮开关、急停开关的原控制功能。

2.2角度控制

角度信号由绝对型轴编码器(分辨率512度)产 生,编码器输出的9位格雷码经高速模板进入 PLC,通过软件处理得到与机械角度相一致的角度信号(分辨率1度)。角度信号是RC机器材料检测、机械保护检测的基础,透明纸卷自动换纸及次品烟的剔 除也离不开角度的控制。

2.3 温度控制

PLC系统采用7块温度控制模板对13路 加热器的温度进行PID控制,保证了温度控制的可靠 性。检测加热器的温度值输入到TC101,通过软件设置加热器的工作温度和模块的PID参数,模板根据设定的温度使加热器的温度稳定在设定温度值上。每丄路加热器的温度控制都具有温度自动报警 功能,当加热器的实际温度小于或大于设定温度15Y 时,机器自动停止,并在触摸屏的故障显示窗口自动显 示具体的加热器故障。

2.4透明纸检测

当透明纸检测光电管在170 ~ 180。之间检测不到透明纸时,机器制动停车。同时相应的信号进入移位寄存器,使无透明纸的烟盒在剔出口剔除。

2.5透明纸后部检测

当透明纸前后不对称或后部光电管在正常角度检 测不到透明纸时,机器制动停止。

2.6拉线检测

拉线用尽、断裂或拉线歪斜超出设置范围时,机器 自动停止,相应的次品烟在剔出口剔除。

2.7机械保护检测

当下述部件发生机械故障时,机器制动停止:

①转塔输入推板;②下折边器;③烟盒提升器;④ 皮带输入推板;⑤转塔输出推板;⑥烟盒剔除器;⑦烟 盒分离器;⑧钩烟棘轮;⑨保护门。

2.8电器保护检测

当电柜内出现任何一路自动开关故障、断路器故 障时,机器制动停止。

2.9加热器的移动控制

机器停车后,长缝加热器(3个)和两端加热器(4个)同时按各自的滞后时间通过电磁阀控制的气动机 构移开,手动盘车或机器运行时,加热器合上。

2.10联机控制

下游机FHZ停,RC停,主机DT停。DT正常时在RC上能启动DT。RC在触摸屏上有屏蔽FHZ和DT机的功能。

2.11主电机的速度控制

RC主电机为三相交流电机,由CT变频器驱动, CT变频器安装在'机器上,机器运行状态下的振动及灰 尘不可避免地影响到CT变频器的正常运行。为此, 选用三垦变频器(IHF5.5kW)替代CT变频器,并安装 在电控柜内。

RC主电机的速度控制即为变频器的频率给定信 号的控制,变频器的频率给定采用外部模拟量控制方 式,根据RC输入烟包通道的烟包情况,软件系统使模 拟输出模块DA003输出不同的等级电压,从而有效地 控制RC的运行速度。RC有以下几种速度:

  1. RC低速。RC处于待料状态,当输入通道上烟 盒输入光电管处有烟,且速度检测光电管1探测到有 烟时,RC延迟Is以低速运行。
  2. RC高速。RC处于低速运行状态,当速度检测 光电管2处有烟时,RC延迟Is后以高速运行。
  3. RC与主机联机高速。当RC与主机联机运 行,RC速度由(1).(2)递增。当RC高速运行1.2s后, RC速度转为联机高速运行,此时RC运行速度由主机 确定。为使RC联机高速与主机匹配,软件上主机增 加了速度给定值,以确保RC联机高速要比主机速度 稍高一些。
  4. RC联机低速。RC处于联机高速状态,当速度 检测光电管2检测不到烟盒时,RC立即变换到联机低 速运行,此时的速度值为主机的给定速度值减去软件 设定的数值,即使速度检测光电管2处烟盒频繁变化, RC速度也不致变化太大,从而保证了 RC的正常运 行。
  5. RC待料停车速度。当主机出现故障停车,RC 输入皮带上烟盒未包完时,RC速度变换到RC高速、 RC低速;当烟盒输入光电管处有烟盒而速度检测光电 管1处无烟盒时,RC速度变换到待料停车速度;当烟 盒输入光电管检测不到烟盒时,RC滑行停止在设定的 停车角度,以保证转塔模盒与长缝加热器错开一个角 度。
  6. 手动速度。在触摸屏按屏蔽主机按钮,RC以 手动速度独立运行。

2.12输入皮带电机控制

(DRC运行时,皮带电机运行;RC停止,皮带电机 停止。

  1. 在操作面板上按皮带电机启动按钮或RC启 动按钮,皮带电机运行2s后停止。
  2. 手动盘车皮带电机运行,停止盘车皮带电机延 迟2s后停止。
  3. 主机DT启动时,皮带电机运行;DT停车,皮带 电机延迟2s停止。

2.13透明纸轴卷更换控制

由包装材料检测传感器检测左、右盘透明纸是否 用尽,当检测到透明纸用完时延时2s产生请求换纸信 号,该信号使主机DT、RC速度降到低速运行,3s后使 卷盘电机运行,执行换纸功能。当按手动换纸按钮时, 也能产生上述控制过程,同时换纸信号进入移位寄存 器,使换纸处所包装的烟包在剔岀口剔除,保证RC的 包装质量。

2.14上位机

上位机采用某公司NT631C液晶彩色触摸 屏,安装在原显示屏位置。其操作界面为中文界面,主 要功能有:

  1. 展拟机器界面。该画面为RC的整体结构画 面,RC的主要功能部件、生产工艺流程及传感器位置 在画面上可详细表示出来。RC运行中故障停车,相应 的故障点在画面上以红色闪烁表示,同时画面下部自 动出现文字说明指岀具体的故障。
  2. 故障查询。可显示RC当前存在的所有故障。
  3. 维修窗口。该窗口供维修人员使用,输入密码 才能进入,并可对以下参数进行设置或修改。角度参 数:输入推板(转塔);下折边器;透明纸检测;提升器; 输入推板(输出皮带);剔除器;烟盒垛分离器;烟盒剔 除;长边加热器退离;两侧加热器退离;拉线加热器退 离;烟盒止动器。速度参数:RC高速;RC低速。

(4) 数据统计窗口。RC数据统计有以下内容:停 机时间;运行时间;合格烟盒数;剔除烟盒数;RC停机 次数。

(5) 温度窗口。可显示RC共13路加热器的设定 温度和实际温度,并可对设定温度进行设置和修改。

3改造效果

整个系统在保持原有的控制功能基础上,增加和 改进了部分功能,如烟盒入口检测,避免了以往两盒烟 同时进入或无烟盒不停机状况,大大增强了机器的保 护功能,并为今后完善功能预留了多个接口。改造采 用的所有电器元件均为通用元件,易于采购,系统接线 线号清晰明了,方便了日常维护,整个系统运行效果良 好。

 

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