来源:网络转载更新时间:2020-06-05 09:36:22点击次数:2133次
1改造原因
透明纸条包包装机是意大利某公司软包机组的一个分机,是二十世纪70年代末的产品, 该机器将上游机连接在一起,完成条包卷烟的传输和薄 膜包装,其工作模式分为手动和自动两种。由于该机器生 产较早,原设计存在着缺陷,如凸轮部分机电相互关联, 结构比较复杂,调整部位过多,极易错位,一旦出现故障 各环节较难准确调整;电气控制系统釆用分立元件构成 的逻辑控制系统,成本高,可靠性差,维护和维修十分困 难,严重影响生产效率,带离合器的进口电机摩擦片易 坏,且价格昂贵。为此,采用西门子公司生产的PLC代替逻辑控制器,对T20型透明纸条包包装 机的控制系统进行了改造。
2改造方法
2.1硬件设计
由于CPU216集成24V传感器/负载电源,因此可以 把直流的接近开关、光电开关、行程开关、操作按钮以及 上游机的通讯信号信号等直接联入PLC控制系统的数字 量输入口。数字量输出口通过交流接触器控制电机,通过 继电器控制变频器,直接控制指示灯。行程开关均改为非 接触性接近开关。带离合器的进口电机改为变频器控制
2.3工作原理
PLC的输入端口 10.1釆集到接近开关SW1的信号 后,机器处于待机状态,当紧急停机按钮PE没有按下,电 机没有过载,安SW4检测硬条烟到位时,薄膜光电开关FC1检测到薄 膜,无缺盒烟包,机器开始“自动”运行,提升板起始位置 检测开关SW5无故障,提升的烟包被托烟板托起,从而 自动完成硬条烟包的包
3改造效果
四平卷烟厂4台T20型透明纸条包包装机釆用PLC 改造控制系统后,经过四年多的运行,设备运行稳定、可 靠,电气故障大幅度减少,设备有效作业率提高了 3%,而且辅料及维修费用节约了 12万多元,取得了明显的经济效益。
輸入端口地址 |
元件符号 |
功能注释 |
输出端口地址 |
元件符号 |
功能注释 |
10.0 |
PM |
启动按钮 |
QO.O |
VVVF |
变频器控制 |
10.1 |
SW1 |
终点限位开关 |
Q0.2 |
TM3 |
皮带电机 |
10.2 |
SW2 |
提升板复位开关 |
Q0.4 |
L24 |
待料指示 |
10.3 |
SW3.SW4JH |
条盒烟到达及缺盒控制开关 |
Q0.5 |
L11 |
无薄膜指示 |
10.4 |
SW5 |
提升板故障开关 |
Q0.6 |
L15 |
停止加热指示 |
10.5 |
SW8 |
盘车手轮联锁开关 |
Q0-7 |
L16 |
安全罩打开指示 |
10.6 |
SW9 |
分隔板故障开关 |
Q1.0 |
|
联机信号 |
10.7 |
FC1 与 SW10 |
薄膜选通开关 |
QL2 |
L22 |
运行指示 |
11.0 |
SW13.14.15.16 |
安全罩开关 |
Q2.0 |
IA |
提升板指示 |
11.1 |
FC2 |
进烟槽检测光电开关 |
Q2J |
L5 |
分隔板指示 |
11.2 |
PE |
急停按钮 |
Q2.2 |
L7 |
进烟槽满指示 |
11.3 |
JM1.JM2 |
电机过载保护开关 |
Q2.3 |
L9 |
手轮指示 |
12.0 |
SCI |
手动/自动开关 |
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12.1 |
SC2 |
电烙铁开关 |
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12.3 |
SC3 |
上游机/检査灯开关 |
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