来源:网络转载更新时间:2020-07-14 15:00:40点击次数:2000次
我厂双氧水自动包装机是参照外厂设计 的,于1993年投入试运行。该装置经实际检 验达到了减轻劳动强度的设计要求,每天装双氧水量近20吨。但也存在着一些问题,主 要表现在以下方面。
的是电极检测法,即容积控制法。此方法反 应速度慢,再加上液面有缓冲,精度不易控 制,每桶水重误差在士0、25kg左右,不能满 足我厂每桶HQ*误差控制在±0. 01kg以内 菌要求。
②从控制线路上看,由于线路采用了互 锁电路,使线路复杂化,故障点增多,检修 维护不便。控制物料进出口釆用了带有电磁 阀的四个气动球阀(材质不锈钢),造成设备投资过高,使检修成本也增高。
针对上述缺陷,我们对该装置进行改进. 下面分析原装置控制过程的弊病并介绍改造 后的控制原理。
1原装置控制原理
该自动包装机的控制思路是釆用容积 法,即控制计量罐内的双氧水容积.控制原 理见图1»
以VI计量罐为例,其动作过程如下"
当控制回路接触器CJ闭合时..VI ±D 电磁阀D1通电打开,开始进忸:此时其下口 电磁阀D2由于无电闭合,不放料.检浏雄内 液位升訶装置电极高限时,VI检测丨 路1ZJ动作。此时,电磁阀D1失电,关闭辺 料口,电磁阀D2通电打开,出斟口开始放 料。当计虽翠内构料放到低限L (D)时,VI 检测回路中JZJ旣电,电磁闷D1通电,打开 进料口开始进料,同时电磁阀D2失电关闭, 岀料口停止放料。当液位上升到高限L〈H) 时,开始一次新的循环。
从控制过程知其检测装置利用双氧水的 导电性,采用电极式液位检測控制。
V2罐的动作过程也如此。
控制原理图中的时间继电器S1KSJ2是 为了使两蟻vi和vz交替放料留岀r桶时 间而设计的,延时0.4-60秒。
检测回路中电极L《P)的作用是,液位降 到L(H)以下酎,1ZJ继续闭合,使放料达到 现定的量(25kg)。
当桶的容量改变时,可通过调节电极L II)的位置即调节计量罐内双氧水的量来满 足要求。
该装置在试运行时,主要弊病如前所述, 其不足之处还有以下两点:
①没有考虑桶皮本身重量不一致对检测的影响.
2改进后控制原理
改进的主要思路是改容积控制法为重量 控制法.仍釆用可控硅作为无触点开关,把 电极式液位检测改成重量检测,増加一个称 接点。控制原理见图2.
控制过程:当空桶故到称上时,由于称 接点LK没有闭合.检测回路1ZJ不动作。从 控制回路知道出料口电磁阀D1打开,开始 放料。当桶重达到规定要求(25kg?时,称接 点LK闭合,检测回J&1ZJ动作.出料口电磁 阀D1关闭,停止放料.当第二桶又放上时, 开始新的循环。
V2计量峨过稈也如此.
检州回路中电磁阀常开接点DI、D2是 消除称上下振动对接触器的影响。
(上挨第40页)
散发出来,易将电机烧毁,一般情况下禁止 反接制动。因此,其动作顺序改造如下;
当2FC通电闭合后,电机将斗打开。当 凸轮控制器打向反转时2ZC并不马上得电, 而是2FC失电.在这里必须调整好延时时 间,使电机转速制动为零,消除反接制动带 来的大电流冲击.
4经济效益评估
每年按电机绕损程度下降9。好计算.毎 年可节省修理费6万元.综合效益15万元。 (附改造费用及烧电机对比)
(1)改造费用 两台YZR250M2-8电机 11160元 改造配电盘费用 1099. g元
更换车棚费用 1099.8元
合计 20900元
控制回路中的时间继电器1SJ、2SJ是为 给工人提供换桶时间而设计的,延时0.4~ 60秒」 ’
•3效果
该包装机经改进后投入试运行,效果良 好°主要表现在以下方面I
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