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连续式失重秤仪表在粉煤灰计量中的应用

来源:网络转载更新时间:2019-11-13 18:18:12点击次数:4786次

0 引言

优质的水泥取决于成分的均质稳定,这离不开生产过程的均质稳定:原燃料的均化,配料的准确,烧成系统热工制度的稳定,以及水泥制成过程控制的稳定,等等。在水泥的制成中,混合材使用得好,可以降低熟料的使用量,降低水泥的生产成本。但混合材配比控制不准,又会影响水泥的质量和系统的产量。

在混合材中,粉煤灰比较低廉,被广泛选用。但粉煤灰的物理性能,决定了其计量控制存在一定的难度。在河南FBTR水泥粉磨线上,粉煤灰的计量采用叶轮给料+斜槽+科氏秤系统结构,整个系统的计量控制不能满足生产需求。为了实现计量精准控制,选用了连续式失重秤计量系统,效果明显。本文对此改造进行介绍,仅供参考。

1 存在问题

河南FBTR 水泥粉磨线年产70万t水泥,其粉煤灰的计量,采用叶轮给料+斜槽+科氏秤系统结构,整个系统的计量控制存在很多问题。

(1) 计量精度不高,跟踪慢,波动大。叶轮给料机给料,粉煤灰经过斜槽流到科氏秤,中间有一定的距离,计量控制精度维持在2% ~10% 。为了保证水泥质量下限,会增加熟料掺量1% ~3% ,既增加了生产成本,又造成资源的浪费。

(2) 储料库内易结拱,不下料。粉煤灰在受潮的情况下,会在料库出料口上方形成倒锥形的空腔,不下料,造成料流不稳定。需要增加工人劳动强度来破拱。

(3) 窜仓,无法计量控制。一方面,为了防止库内结拱,在料库底部增加充气箱来流化物料,但是叶轮给料机很难锁住流化的物料,即使在叶轮给料机不运转的情况下,物料也会通过间隙流入斜槽,这样一来变频调整叶轮转速基本没有意义,很难控制;另一方面,料库破拱时,会有很大的冲击力,也会造成窜仓。

(4) 设备标定困难,工人劳动强度大。计量设计不可避免会出现设计零点漂移,特别是动态计量设备。此科氏秤采用扭矩传感器,只能通过实物标定,因此标定费工费时。

2 原因分析

粉煤灰容重0. 6~0. 8 t / m3 ,且自流性好,很容易窜仓和扬尘,还易吸潮、结拱,这些都给粉煤灰的准确计量带来很大的不便。

3 改造措施

针对以上问题,在对相关使用粉煤灰作混合材的企业进行调研的基础上,河南FBTR公司决定对粉煤灰计量系统实施改造。

3. 1 改造目标

根据叶轮给料+斜槽+科氏秤系统给粉磨系统带来的问题,河南FBTR公司制定的改造目标为:计量误差控制在0. 5% 以内;防止料库结拱,使物料充分流化;减小窜仓对计量的影响;代替实物标定,降低劳动强度。

3. 2 计量设备的选择

在调研对比中,我们见证了河南丰博公司的连续式失重秤计量系统(图1)在使用粉煤灰作混合材的企业中的运行效果。该系统计量精度≤±0. 4% ,控制精度≤±1% ,操作简单,界面人性化,性能稳定,标定方便,完全能够满足水泥生产过程中对粉煤灰的计量精度要求。

3. 2. 1 结构简介

从图1可知,连续式失重秤的称重仓和支架之间安装3个荷重传感器,用于计量称重仓物料重量,下部安装螺旋送料机,保证均匀出料。称重仓和缓冲仓之间,称重仓与收尘管路之间都采用软连接,以保证称重仓中物料的重量在称重时不受外界干扰。缓冲仓直接固定在支架上。连续式失重秤进料口与料库相连,出料口放置在需配料输送带上方,整体放置在地面上。

3. 2. 2 工作流程

在连续式失重秤计量系统中,物料由料库进入缓冲仓,缓冲仓进料阀、收尘阀、称重仓进气阀打开,缓冲仓进气阀、称重仓进料阀、收尘阀关闭,待物料堆积到达物料开关处,缓冲仓进料阀、除尘阀关闭。螺旋送料机连续均匀向外送料,称重仓物料不断减少,当称重仓物料重量达到下限时,称重仓进料阀、收尘阀、缓冲仓进气阀打开,称重仓进气阀关闭,待缓冲仓物料全部进入秤重仓,秤重仓进料阀、除尘阀、缓冲仓进气阀关闭,称重仓进气阀打开。生产中依次重复上述过程。

3. 2. 3 连续式失重秤计量原理

螺旋送料机不断向外出料,称重仓重量不断减少,输送量等于称重仓的减少量。假设此时重量为X,下一秒重量为Y,则1 s内称重仓的重量减少X-Y,将时间T内的称重仓减少量进行累加,获得重量累加量为M,则流量Q=M/T。

3. 3 具体实施

2010年6月,FBTR 公司购进连续式失重秤,对粉煤灰计量设备进行彻底改造。

(1) 在安装时,三只传感器均布于计量仓下,并支撑计量仓,出料装置采用变频调速,保证计量及控制精度。

(2) 在料库底部增加充气箱、流化棒等流化装置,使物料充分流化,降低料库结拱机率。

(3) 采用双仓式结构:在缓冲仓与计量仓之间增加闸板阀(粉体物料专用孔板阀),彻底解决了窜仓对计量装置的影响。

(4) 计量仓上增加有相应标定装置,只需要将标定砝码挂在标定装置上,可轻松实现标定。

4 实施效果

自2010年6月FB TR 公司使用连续式失重秤以来,效果显著。系统运行稳定,有效地解决了以往粉煤灰窜仓、堵料问题,极大地减少了工人维护工作量;系统计量精度高,计量精度稳定在0.4% 以内。改造前,计量设备计量控制误差为2% ~10% ,化验室为保证水泥质量下限会增加熟料掺量1% ~3% 。该系统的改造,即使按少掺熟料1. 0% 计算,如果熟料为200 元/ t ,这条线年产70万t水泥,则每年可节约高达140万元生产成本。本次改造可以说是投入小、见效快的一个典型案例。

 

作者:袁曙光,陈文成, 刘朝阳,施绍献

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(此文关键词:失重秤仪表)
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