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微机控制回转包装机的使用经验

来源:更新时间:2020-07-17 14:56:02点击次数:2159次

2微机控制仪的性能及特点

2.1性能

WK-1A型微机控制仪采用了 MCS-51 系列单片微机系统,应用GAL器件优化了硬 件设计.并配以进口传感器,它的主要技术指 标:

• (1)单机控制精度±0. 4kg;稳态时可达士 0. ?kg

  1. 零点跟踪范围:一么5kg<5<+4- 5kg
  2. 基准值最佳范围;.1. 93〜2.10
  3. 袋重合格率295%
  4. 工作电压:AC220(l±10%)V

2. 2特点

(1)具有良好炳动杰零点跟踪功能(釆用软 件方式),无论是机械状态发您变化还星沃尘积 景引起的皮重变动,对称重都没有影响,当然. 这种变动是在有限的范围内。

(£)对有可能出现的微机故障实行分类报 警.

如,叵倒表示基准值设置偏小;

|33. 33|表示基准值设置偏大;

表示执行机构故障;

表示实行了人为强制落袋。

这些指示性报警功能,对及时排除故障,减少调试府间,有一吏的积极作用。

  1. 具有自动校正功能

从理论上讲,这种功能能够在袋重值变化 时,及时査询给定值,并要求按照“修正”后的给 定值工作但实际上,这种些能在运行中易造成 裝重不足的弊病,这是因务:关闭下料软管时, 若恰好有异物(如铁啓等)通过,.则下料软管关 不严,就会造成袋重严重超重宿动校正功能将 减小给定值,再次爐装时,异物流出,而微机控 制仪按照修正后的小给定值工作,实际就是提 前关闭了下料软管,不合格产品就可能因为这 个自动校正功能而产生了。

3对包装机机械状态的要求

3.1称重架弹片要保持基本水平

正常工作时弹 片須保持基本水平,如图1(a)。当弹片下斜时, 如图1(b).弹片必然在弹性范围内给称重架一 个向上的力,这个力抵消了称重传感器測得的 一部分重力,结果将导致袋重超重。如图1 (c)上斜时,将造成袋重不足。因此系统调整好 以后,弹片的水平度位置须严格不变。

3.2阐头要保持灵活

要经常检查闸头的润滑状况,确保停止蟻 装执行机构灵活、迅速,减少滞后时冋,以免袋 重超重。

3.3下灰嘴各法兰接头处密封良好

回转式包装机回转筒内的灰料采用D. 2 MPa左右的压缩空气并在搅拌装置的作用下 实现流态化。当下灰嘴接头法兰及软管接头密 封不好时.罐装结束的水泥包落袋之前在气压 的作用下形成返流,并从密封不严处喷出,这种 现象也会导致袋重的不足。

3.4胰吱管的强度要适宜

强度低,胶皮管(即下料软管)较软'容易止 料,但寿命较短;强度大.胶皮管较硬,不易止 料,容易造成袋重超重。一般我们偏向选择较软 的下料胶管,并采取如图2的措施,以延长胶管的寿命。

 

图2卸袋时灰嘴示意图

ra>无顶杆时Nb)増设项杆后注,借助于限位项杆,使(a)图中H大于(b)图中的知在 保证正常卸袋的前提下,减小敕管皱折的程度,

4微机控制仪对包装机工艺状态 的要求

4. 1稳定的气压

包装机的工作压力要求在0. l~0. 2MPa 之间,最好稳定在0. 2MPa.fi实际生产中气压 在0. 18~0. 25MPa之间波动,不稳定的气压对 包装机有很坏的影响,在转速稳定时'如图3所 示.有些嘴在不到180。时罐装停止(如A点), 有些嘴在200。以后罐装停止,但大部分嘴都能 在180〜200。之间停止罐装。笔者认为在180~ 20顷之间停止罐装.能够保证袋重精度控制的 稳定性。“罐装停止”提前,证明流态化气压较 高,灰嘴内流速较快,袋重易超重L罐装停止” 滞后,则正好相反。如果在B点位置停止罐装. 则表明出灰嘴内可能卡有异物,料流不畅。

 

4.2稔定的转速

当转速稳定在2. 3r/min时,包装机正好达 到设计的台时产量96"h,转速的改变将影响 到包装机正常的工作状态.在流态化气压稳定 ,时,若回转筒转速«<2. 3r/min,停止罐装的位 '置就可能提前到图3中的月点.罐装停止至卸 袋的时间被延长,狼若下料胶管有軽微漏灰,极 易造成袋重严重超重;若转速«>2. 3r/min,停 止罐装的位置就可能滞后到图3中的3点,稳 定时间太短,易造成袋重不足,甚至一周下来不 落袋。所以笔者建议.使用微机控制仪的回转包 装机不宜超过设计的台时产量,

4, 3正常的工作过程

包装机正常的工作过程可由下列函数曲线 表示:G=

 

下面是工作过程时间分布的粗略运算:已知包装机的台时产量:96t/h,且为14嘴,故:

稳定时的转速"

H =上 X 96 X 20 X 丄 R 2. 3r/mir)

(2)罐袋周期T

⑶罐装开始与鑼装停止需甬时间明卜 200。位置为停罐点)

当然,除了上述3顼因素外,料位因素母是 一个不可忽视的因素,一般回转式包装机面转' 筒内都设有料面高度控制器。

5袋重精度比较

  1. 50.  26 50.   49    50. 28 5D. 31 ,50. 37    50. 34
  2. 50.   64 50.  33    50. 18 50. 18 50. 16     50. 30
  3. 50.-  72 50.    58    S0. 26 50, 2& 50, 30     5G. 42
  4. 50.   59 50.  4?    50. 29 50. 21 50.28     50. 37

5<徴>  50. '46 50. 31 50.24; 50. 22 50, 19 50. 26

6       50. 70 50.36 5U. 33 50. 30 50.42 50. 42

注;1、2、3、4、6号5台机5个月襄重世均值^0. 37kg.

我厂共有6台14嘴回转式包装机,其中5 号包装机釆用了 WK—1A型徵杭控制仪,通过 1994年1〜5月的比较,认为采用微机控制的 包装机,其平均袋重波动较小。从表中可以看 出,5号包装机5个月的平均值由另5台包装 机的平均值小。,087kg,5号机5个月'共包装水 泥102879t,按照目前的控制精度估算,5号机 梢对减少水营超重损失179t,价值5万多元•况 且50. 28的平均袋重已经超重0. 28kg,可见, 还有很多潜力可挖。,

6微机控制仪的故障判断及其处 理方法

& 1显示值与称董木符

(1)电磁铁绶圈'损垢.铁芯吸合缓慢,停止 禮装的淋卖投祢启1实际重量大于显示值•处 理方後:更换磁铁知";

'(2)没有'正礴的畦鹤标是

6. 2覆位'丄次画履毋腐又“锁机"

VI)清零弁矣写清零铁座间隙大于5mm 或出,现摩撩,处瑾击法:增滅淸零开关的垫片•

(2〉清零弁关值号线接头松脱或折断,处理 方祛,重•新接头或更换清零开关,

6.3显示达到始定值,电磁铁啊样;

,(1)检査保险躇是資烧暮扌

,@用固态继电幕的负极卷通壳体,若电.磁 铁不成合、更换固态继电器;

《3)确认达到给定值时电稚铁不繋倉的嘴 号,停止奪袋,按一区复密键血果仍不有,.可调 檎电磁铁的铁虧行隅使芝尽可能的小。

6.4,専磁秩吸香應耀装不能停止可'能旱电,是祐銖芯行程调得太小了,,以 至于铁芯嗥谷后,掣子臂术能脱开爪形件。

6,5基准值波袒,i

-若楊机'墓*龍膜动.可用相邻的传感器信葺插人,若否再瀛珈量换偉感器.,

.⑵芳億感'器軍忒疋常面以将相爺的接近 开关信号线插人鳶木葺徒动更験清零幵关。

& 6称童值

显示等44. 79屈时,电磁検戒吸合并同时 停止罐装,可能是五倍量程电位器被调过,这个故障最好请专业技术人员重新校正,岗位操作人员切勿盲目调校。

 

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