来源:网络转载更新时间:2020-06-04 11:18:00点击次数:2059次
包装机组具有包装质量良好、性能稳 定、运行速度快、自动化程度高等优点,是目前我国卷烟 包装设备的主流机型。但随着消费者对产品质量要求的 越来越高,设备原有的一些装置已不能满足产品质量的 工艺要求。其中模轮盘上模盒的活动夹持架结构复杂,不 利于维修调整,在生产运行中经常出现活动夹持架夹持 商标纸松紧不一,烟包成型差,护板上经常有刮胶现象, 设备故障率高。在维护调整过程中,造成反复停机影响设 备正常运行。由此所产生的质量问题,经常要对设备进行 维修调整,严重时生产的产品要做报废处理,增加原辅材 料的消耗。针对此况,决定通过设计改造解决这个问题。
1现状调查及原设计缺陷分析
形或折断,相邻两个活动夹持架的开口就会变大,活动夹 持架就不能准确的夹持和支撑商标纸,由于活动夹持架 开口变大而模盒的尺寸不变,所以当模轮盘转到第三工 位时由曲柄滑块机构推动铝箔纸烟包进入模盒的过程 中,铝箔纸烟包上部的白卡纸就会撞在夹持架所夹持的 商标纸长内侧斜片的斜缝上,或插入商标纸长内侧斜片 的外侧,这样就会导致了白卡纸歪斜或白卡纸在模盒内 的位置不准确,由于白卡纸的支撑,在模轮盘旋转包装硬 盒商标纸的过程中,就会导致硬小盒包装不规则、小盒侧 边缝隙露白的现象。
经过一段时间的观察研究,故障原因出在模轮盘的 活动夹持架装置上。其结构复杂,如果轴承和弹簧稍有磨 损和变形,活动夹持架就不能很好的打开和闭合,打开的 幅度也不稳定,所以必须对活动夹持架装置进行改进设 计。
2改进措施
通过对模轮盘的活动夹持架装置研究分析,要想解 决活动夹持架装置设计缺陷,需从以下两个方面着手,一 是解决活动夹持架结构复杂和夹持架打开幅度不稳定这 一难题。二是解决活动夹持架上护板刮胶的问题。通过对 活动夹持装置结构分析和反复试验,活动夹持架夹持硬 盒烟包的作用主要是活动夹持架和硬盒烟包的接触部位 完成的,如果将接触部位与模盒加工成一体的,并同样能 起到夹持和支撑商标纸的作用,又不与模轮盘上各个折 叠工位产生干涉,设计成固定式夹持架模盒,就达到要解 决效果。对于护板在正常生产过程中经常出现的刮胶问 题,在不影响护板作用的前提下,将护板上与商标纸接触 而刮胶部位铁去一部分,避免护板上刮胶。
3设计与实施
3.1对活动夹持架的改进设计
将活动夹持架与模盒改进成固定式夹持架模盒2和 3。改进后固定式夹持架模盒上两个孔的尺 寸和位置同原来模盒上孔的大小位置相同,以利于改进 后的固定式夹持架模盒可以直接安装在原来的模轮盘 上,在固定式夹持架模盒内侧臂的前端开一个4.5 mm宽 的斜槽并让夹持架部位的内侧臂比模盒后面部位的内侧 臂高出0.5 mm,这样商标纸在进入固定式夹持架模盒时 夹持架部位就会夹持商标纸长内侧斜片,保证商标纸长 内侧斜片位于商标纸内侧面前面,避免了铝纸烟包在第 三工位进入固定式夹持架模盒过程中,白卡纸撞在商标 纸长内侧斜片上的现象。在夹持架部位做2 mm的倒角, 以利于硬盒烟在模轮盘第七工位输出时不会被刮伤、刮 裂。结构如图3所示。固定式夹持架模盒加工完成后,把 模轮盘从设备上拆下,并把模轮盘上的活动夹持架、模轮 盘模盒、弹簧、轴承一同拆下。把八个加工好的固定式夹 持架模盒安装在模轮盘上。安装时用量块逐一校对固定 式夹持架模盒装配尺寸,不符合要求的一定要进行修整, 直到达到工艺要求为止。量块的尺寸由铝箔纸烟包、商标 纸厚度、欲留侧隙计算确定,并严格保证固定式夹持架模
中间6 mm缝隙,使硬盒烟包在模轮盘第七工位输出时 被顺利带走,八个工位的固定式夹持架模盒都安装完成 后,把整个模轮盘安装在原来模轮盘位置上。改进后夹持 架结构简单、开口大小衡定达到了改进的目的。
3.2对护板的改进设计
固定式夹持架模盒上的护板改进如图4所示,护板 的尾部铤去长x宽为12 x 10 mm深2 mm的平面。定位 孔沿模盒侧面垂直方向加工出4.3 mm X 6.3 mm的长槽, 并把固定螺钉头部铢成8 X 10 X 4.5 mm深的沉孔。在护 板工作端的后部饨出0.5 mm X 30°角的斜面减小其工作 厚度。
根据改进前维修记录统计,该机组6个月维修更换模盒 夹持架部件三次,总维修费用约1.2万元,而改进后一年 左右更换固定式夹持架模盒1次。同时我们对其余包装机组也进行了改进。虽然改进后收到了 一定效果,但仍存在可以提高之处,我们会加以逐步完善。
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