来源:网络转载更新时间:2020-05-27 15:10:13点击次数:2431次
包装机组包括小盒包装、小盒透明纸包装机、条盒包装机和条盒透明纸包装机组成,其设计能力为8000支/min。其辅机设备的包装过程是完成从主机输 送过来的烟包到小盒透明包装、条盒包装、条盒透明包装的过程,主要包括小盒透明成型热封,小盒透明输出、条盒纸的上 胶与输送、条盒成型与输出,条盒输送、条盒透明成型等。
ZB25包装机具有结构简便、运行速度快、性能稳定等特 点,但在我厂的实际生产过程中,由于原辅料供应厂家多,条 包盒皮质量不稳定,使得条包折叠不到位从而引起条透变形。 当变形条透烟经过美容器时,由于此处没有设置检测装置,出现阻塞通道现象,使后续条包无法通过,连续挤压,产生大量 外观不合格品,排除故障时消耗大量人力物力,磨损设备,对 设备有效运行造成一定的影响,故研制包装机烟条变形检测装置,对条透推送通道处烟包进行外观质量检测,以避免质 量问题,降低消耗,提高设备有效作业率。
当出现不合格条透包时,在条透包提升到输出通道最上端 时,因变形条透包遮挡住传感器,传感器根据发射端与接收端 之间的光强弱变化,发出信号使设备停机,避免变形条透烟包 在通过美容器时产生挤压现象[1]o
光纤传感器作为检测元件的传感器,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号,通过光纤线传输光线,提高光束的聚拢程度,易 判断收光量的大小。由于光纤传感器有本身装置尺寸较小,易于安装,不会对烟条造成挤压,检测分辨率高,可以检测出烟条的细微形变,检测精度高,投光光束肉眼可见,便于调整安装位置,易于操作等优点,因此我们采用光纤传感器[2]o
在设备实际运行中,烟条上方表面凹凸不平就可以直接反 映出烟条变形,因此传感器应安装在推杆上方位置,具体高度 应略高于烟条的高度,正常烟条高度为46.0mm。通过实验法, 选择出最佳安装高度。
实验验证:模拟50条条透烟经过美容器时,传感器检测出 变形条透烟的数量,其中已知变形条透烟有25条,检测情况如 下表:
安装高度(mm) |
检测夹条数(条) |
检测率(检测夹条数/25) |
46.1 |
31 |
124% |
46.3 |
21 |
84% |
46.5 |
25 |
100% |
46.7 |
17 |
68% |
46.9 |
9 |
36% |
通过对上表分析,发现光电管位置较低时,检测太过敏 感,容易误检、漏检;光电管位置较高时,检测不到烟条的细 微变形,容易造成漏检。因此,安装最佳高度应该设置为推杆 上方 46.5mm。
4 确定安装传感器个数 确定好安装位置后,在此水平位置处开出槽口。运用枚举 法对槽口个数进行可行性分析,如下表: |
||
槽口数(个) |
可行性分析 |
选择结果 |
1 |
位置不易确定 只能检测出条透一侧是否变形,检测 不全面 |
NO |
2 |
位置可固定在两侧 不能检测出条透中间位置的形变情况 |
NO |
3 |
位置可固定在左、中、右 检测全面,无遗漏点 |
YES |
4 |
检测更全面 |
NO |
浪费传感器,增加设备成本
根据上表分析,选择安装3个传感器是最合理的。
安装光电传感器的目的是检测烟条的变形,因此在确定垂 直位置后,水平位置应根据烟条的变形位置来确定。通过测量 50条美容器挤压烟条的变形位置,可知烟条两端50mm左右处易 变形,由此可以确定左右两个传感器的位置,同时为了检测的 准确性,应把第三个传感器固定在左右传感器的中心位置。
通过加装了光电传感器之后一个生产班次可以减少平均夹 烟条数5.2条,增加生产产值,降低了原辅料消耗量;同时减少 平均停机时间4.3分钟,提高了设备的有效运行率。
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